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	<title>Balanceo de línea archivos &#187; Ingenieria Industrial Online</title>
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	<title>Balanceo de línea archivos &#187; Ingenieria Industrial Online</title>
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	<item>
		<title>Efecto de la variabilidad en el Balance de líneas a través de Simulación</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 18:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Balance de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Balanceo de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Bizagi]]></category>
		<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>
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		<category><![CDATA[Variabilidad]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Hemos podido analizar la base teórica que refuta al balanceo de líneas como herramienta para gestionar el flujo de una línea de producción. Los conceptos de interdependencia y variabilidad afectan considerablemente los estimados determinísticos de esta popular herramienta de la gestión de operaciones. En los artículos: Refutación al balanceo de líneas y La planta desbalanceada se profundiza en ello. El &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/efecto-de-la-variabilidad-en-el-balance-de-lineas-a-traves-de-simulacion/">Efecto de la variabilidad en el Balance de líneas a través de Simulación</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos podido analizar la base teórica que refuta al balanceo de líneas como herramienta para gestionar el flujo de una línea de producción. Los conceptos de <em><strong>interdependencia </strong></em>y <em><strong>variabilidad</strong></em> afectan considerablemente los estimados determinísticos de esta popular herramienta de la gestión de operaciones. En los artículos: <em><strong><a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/">Refutación al balanceo de líneas</a> </strong></em>y <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-planta-desbalanceada/"><em><strong>La planta desbalanceada</strong></em></a> se profundiza en ello.</p>
<p>El objetivo de este artículo consiste en evaluar los efectos de producción de una línea desbalanceada desde la base (mediante ejemplo clásico de línea de producción); luego evaluar su rendimiento de acuerdo a la intervención de la herramienta determinística del balance de líneas; por último, considerar la variabilidad de cada proceso para evaluar el efecto de la misma en una línea teóricamente balanceada. Para esto utilizaremos simulación, específicamente utilizaremos Bizagi.</p>
<hr />
<h2><em>Caso de ejemplo</em></h2>
<p>Asumamos un proceso secuencial que consta de 5 operaciones:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/proceso5.jpg" alt="" width="683" height="128" class="size-full wp-image-27556 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/proceso5.jpg 683w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/proceso5-300x56.jpg 300w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></p>
<p>Con base en un estudio de tiempos (con 50 observaciones por operación), el analista de métodos y tiempos ha determinado los siguientes tiempos tipo (promedio) en minutos / unidad / operario:</p>
<table width="271">
<tbody>
<tr>
<td width="80" style="text-align: center;"><strong>Operación</strong></td>
<td width="191" style="text-align: center;"><strong>Tiempo tipo (promedio)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>A</strong></td>
<td style="text-align: center;">1 minuto</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>B</strong></td>
<td style="text-align: center;">6 minutos</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>C</strong></td>
<td style="text-align: center;">2 minutos</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>D</strong></td>
<td style="text-align: center;">4 minutos</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>E</strong></td>
<td style="text-align: center;">2 minutos</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>El proceso inicialmente se lleva a cabo con un operario por cada operación. La jornada laboral es de 8 horas por turno, y el salario diario corresponde a $25 USD.</p>
<p>El jefe de planta considera que a simple vista la línea se encuentra desbalanceada. La directiva les exige una producción superior a 230 unidades por turno; para ello le permite disponer de hasta 3 operarios adicionales. Por esta razón utiliza una herramienta de <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/"><strong>Balanceo de líneas</strong></a> para este fin.</p>

		<div class="box download  aligncenter">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span><a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Balanceo-de-líneas.xlsx"><strong>Descargar formato para balanceo de líneas</strong></a>
			</div>
		</div>
	
<p>Al utilizar la herramienta de Balance de líneas, obtiene los siguientes resultados:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Balance_linea.jpg" alt="" width="771" height="478" class="alignnone size-full wp-image-27557" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Balance_linea.jpg 771w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Balance_linea-300x186.jpg 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Balance_linea-768x476.jpg 768w" sizes="(max-width: 771px) 100vw, 771px" /></p>
<p>En síntesis, la herramienta le sugiere emplear los 3 operarios adicionales de la siguiente manera: <em>2 empleados + en la operación B </em>y <em>1 empleado más en la operación D</em>. Esto, de acuerdo a la herramienta elevaría el proceso hasta obtener una producción de 240 unidades por turno. Sin embargo, algo despierta una duda en el jefe de planta. De acuerdo a la misma herramienta, su producción actual estaría por el orden de las 80 unidades por turno; la verdad: <em>¡Nunca han alcanzado dicha producción!</em></p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/proceso5_balance.jpg" alt="proceso5_balance" width="679" height="233" class="size-full wp-image-27558 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/proceso5_balance.jpg 679w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/proceso5_balance-300x103.jpg 300w" sizes="(max-width: 679px) 100vw, 679px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Antes de implementar la solución sugerida en la planta, el jefe de planta prefiere evaluar dicha configuración por medio de simulación. Quiere estar seguro que la herramienta de Balance arroje información confiable. Para este fin utiliza Bizagi, un modelador de procesos. Modelará el proceso inicial, y modelará la configuración de acuerdo al Balance de líneas para un turno de trabajo (8 horas):</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion.png" alt="" width="892" height="423" class="alignnone size-full wp-image-27559" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion.png 892w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion-300x142.png 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion-768x364.png 768w" sizes="(max-width: 892px) 100vw, 892px" /></p>
<p>Los resultados de la simulación permiten validar los resultados arrojados por la herramienta de Balance de líneas. En teoría, el proceso pasaría de producir 78 unidades por turno a 233 unidades por turno. Los rendimientos locales se detallan a continuación:</p>
<table width="402">
<tbody>
<tr>
<td width="80" style="text-align: center;"><strong>Operación</strong></td>
<td width="191" style="text-align: center;"><strong>Proceso inicial</strong></td>
<td width="131" style="text-align: center;"><strong>Proceso balanceado</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>A</strong></td>
<td style="text-align: center;">100,00%</td>
<td style="text-align: center;">100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>B</strong></td>
<td style="text-align: center;">99,79%</td>
<td style="text-align: center;">99,58%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>C</strong></td>
<td style="text-align: center;">32,92%</td>
<td style="text-align: center;">98,58%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>D</strong></td>
<td style="text-align: center;">65,62%</td>
<td style="text-align: center;">99,54%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>E</strong></td>
<td style="text-align: center;">32,50%</td>
<td style="text-align: center;">97,92%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>En materia de costos:</em></p>
<ul>
<li>Costo unitario (Proceso base): 1,60 USD / Unidad</li>
<li>Costo unitario (Proceso balanceado): 0,86 USD / Unidad</li>
</ul>
<p>Todo parece indicar que ha considerado todas las variables, dos métodos distintos validan los cálculos. Sin embargo, parece recordar algo: <em>la</em> <em><strong>variabilidad</strong></em>. Ha olvidado considerar la variabilidad en sus cálculos, de manera que contacta al analista de tiempos y le solicita que sustente los <em>tiempos tipo</em> de cada operación.</p>
<p>El analista responde de acuerdo al método utilizado. Por cada operación ha efectuado 50 observaciones, y los tiempos utilizados en todos los cálculos del jefe de planta, son producto de la media de cada conjunto de observaciones. El listado de tiempos es el siguiente:</p>
<table width="523">
<tbody>
<tr>
<td width="118" style="text-align: center;"></td>
<td colspan="5" width="405" style="text-align: center;"><strong>Tiempos en minutos</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Observación</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>A</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>B</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>C</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>D</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>E</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">1</td>
<td style="text-align: center;">0,833</td>
<td style="text-align: center;">5,755</td>
<td style="text-align: center;">2,174</td>
<td style="text-align: center;">4,066</td>
<td style="text-align: center;">2,089</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">2</td>
<td style="text-align: center;">0,694</td>
<td style="text-align: center;">5,176</td>
<td style="text-align: center;">2,050</td>
<td style="text-align: center;">3,675</td>
<td style="text-align: center;">1,782</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">3</td>
<td style="text-align: center;">1,004</td>
<td style="text-align: center;">6,362</td>
<td style="text-align: center;">2,294</td>
<td style="text-align: center;">4,462</td>
<td style="text-align: center;">2,452</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">4</td>
<td style="text-align: center;">0,480</td>
<td style="text-align: center;">3,979</td>
<td style="text-align: center;">1,750</td>
<td style="text-align: center;">2,804</td>
<td style="text-align: center;">1,280</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">5</td>
<td style="text-align: center;">0,908</td>
<td style="text-align: center;">6,030</td>
<td style="text-align: center;">2,230</td>
<td style="text-align: center;">4,248</td>
<td style="text-align: center;">2,249</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">6</td>
<td style="text-align: center;">0,597</td>
<td style="text-align: center;">4,704</td>
<td style="text-align: center;">1,941</td>
<td style="text-align: center;">3,344</td>
<td style="text-align: center;">1,561</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">7</td>
<td style="text-align: center;">0,489</td>
<td style="text-align: center;">4,047</td>
<td style="text-align: center;">1,770</td>
<td style="text-align: center;">2,857</td>
<td style="text-align: center;">1,303</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">8</td>
<td style="text-align: center;">1,917</td>
<td style="text-align: center;">8,783</td>
<td style="text-align: center;">2,711</td>
<td style="text-align: center;">5,938</td>
<td style="text-align: center;">4,264</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">9</td>
<td style="text-align: center;">0,681</td>
<td style="text-align: center;">5,121</td>
<td style="text-align: center;">2,038</td>
<td style="text-align: center;">3,637</td>
<td style="text-align: center;">1,755</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">10</td>
<td style="text-align: center;">0,820</td>
<td style="text-align: center;">5,704</td>
<td style="text-align: center;">2,164</td>
<td style="text-align: center;">4,033</td>
<td style="text-align: center;">2,061</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">11</td>
<td style="text-align: center;">1,371</td>
<td style="text-align: center;">7,455</td>
<td style="text-align: center;">2,493</td>
<td style="text-align: center;">5,146</td>
<td style="text-align: center;">3,201</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">12</td>
<td style="text-align: center;">0,662</td>
<td style="text-align: center;">5,028</td>
<td style="text-align: center;">2,017</td>
<td style="text-align: center;">3,573</td>
<td style="text-align: center;">1,710</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">13</td>
<td style="text-align: center;">0,464</td>
<td style="text-align: center;">3,849</td>
<td style="text-align: center;">1,712</td>
<td style="text-align: center;">2,702</td>
<td style="text-align: center;">1,238</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">14</td>
<td style="text-align: center;">1,108</td>
<td style="text-align: center;">6,696</td>
<td style="text-align: center;">2,357</td>
<td style="text-align: center;">4,675</td>
<td style="text-align: center;">2,668</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">15</td>
<td style="text-align: center;">0,486</td>
<td style="text-align: center;">4,024</td>
<td style="text-align: center;">1,763</td>
<td style="text-align: center;">2,839</td>
<td style="text-align: center;">1,295</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">16</td>
<td style="text-align: center;">0,916</td>
<td style="text-align: center;">6,060</td>
<td style="text-align: center;">2,236</td>
<td style="text-align: center;">4,267</td>
<td style="text-align: center;">2,266</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">17</td>
<td style="text-align: center;">0,650</td>
<td style="text-align: center;">4,973</td>
<td style="text-align: center;">2,004</td>
<td style="text-align: center;">3,535</td>
<td style="text-align: center;">1,684</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">18</td>
<td style="text-align: center;">0,855</td>
<td style="text-align: center;">5,838</td>
<td style="text-align: center;">2,191</td>
<td style="text-align: center;">4,122</td>
<td style="text-align: center;">2,137</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">19</td>
<td style="text-align: center;">1,437</td>
<td style="text-align: center;">7,630</td>
<td style="text-align: center;">2,523</td>
<td style="text-align: center;">5,252</td>
<td style="text-align: center;">3,332</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">20</td>
<td style="text-align: center;">1,021</td>
<td style="text-align: center;">6,417</td>
<td style="text-align: center;">2,305</td>
<td style="text-align: center;">4,497</td>
<td style="text-align: center;">2,487</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">21</td>
<td style="text-align: center;">1,093</td>
<td style="text-align: center;">6,648</td>
<td style="text-align: center;">2,348</td>
<td style="text-align: center;">4,644</td>
<td style="text-align: center;">2,636</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">22</td>
<td style="text-align: center;">0,472</td>
<td style="text-align: center;">3,918</td>
<td style="text-align: center;">1,733</td>
<td style="text-align: center;">2,757</td>
<td style="text-align: center;">1,260</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">23</td>
<td style="text-align: center;">0,954</td>
<td style="text-align: center;">6,191</td>
<td style="text-align: center;">2,261</td>
<td style="text-align: center;">4,352</td>
<td style="text-align: center;">2,346</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">24</td>
<td style="text-align: center;">1,331</td>
<td style="text-align: center;">7,344</td>
<td style="text-align: center;">2,474</td>
<td style="text-align: center;">5,078</td>
<td style="text-align: center;">3,120</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;">1,143</td>
<td style="text-align: center;">6,801</td>
<td style="text-align: center;">2,377</td>
<td style="text-align: center;">4,741</td>
<td style="text-align: center;">2,738</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">26</td>
<td style="text-align: center;">1,045</td>
<td style="text-align: center;">6,495</td>
<td style="text-align: center;">2,320</td>
<td style="text-align: center;">4,547</td>
<td style="text-align: center;">2,536</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">27</td>
<td style="text-align: center;">0,859</td>
<td style="text-align: center;">5,851</td>
<td style="text-align: center;">2,194</td>
<td style="text-align: center;">4,130</td>
<td style="text-align: center;">2,144</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">28</td>
<td style="text-align: center;">0,679</td>
<td style="text-align: center;">5,108</td>
<td style="text-align: center;">2,035</td>
<td style="text-align: center;">3,629</td>
<td style="text-align: center;">1,748</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">29</td>
<td style="text-align: center;">1,076</td>
<td style="text-align: center;">6,593</td>
<td style="text-align: center;">2,338</td>
<td style="text-align: center;">4,610</td>
<td style="text-align: center;">2,600</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">30</td>
<td style="text-align: center;">0,921</td>
<td style="text-align: center;">6,076</td>
<td style="text-align: center;">2,239</td>
<td style="text-align: center;">4,278</td>
<td style="text-align: center;">2,276</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">31</td>
<td style="text-align: center;">2,372</td>
<td style="text-align: center;">9,735</td>
<td style="text-align: center;">2,856</td>
<td style="text-align: center;">6,485</td>
<td style="text-align: center;">5,122</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">32</td>
<td style="text-align: center;">1,068</td>
<td style="text-align: center;">6,570</td>
<td style="text-align: center;">2,334</td>
<td style="text-align: center;">4,595</td>
<td style="text-align: center;">2,585</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">33</td>
<td style="text-align: center;">0,666</td>
<td style="text-align: center;">5,048</td>
<td style="text-align: center;">2,021</td>
<td style="text-align: center;">3,587</td>
<td style="text-align: center;">1,719</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">34</td>
<td style="text-align: center;">0,556</td>
<td style="text-align: center;">4,474</td>
<td style="text-align: center;">1,884</td>
<td style="text-align: center;">3,177</td>
<td style="text-align: center;">1,464</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">35</td>
<td style="text-align: center;">0,441</td>
<td style="text-align: center;">3,652</td>
<td style="text-align: center;">1,651</td>
<td style="text-align: center;">2,543</td>
<td style="text-align: center;">1,179</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">36</td>
<td style="text-align: center;">0,520</td>
<td style="text-align: center;">4,254</td>
<td style="text-align: center;">1,827</td>
<td style="text-align: center;">3,014</td>
<td style="text-align: center;">1,378</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">37</td>
<td style="text-align: center;">0,455</td>
<td style="text-align: center;">3,780</td>
<td style="text-align: center;">1,692</td>
<td style="text-align: center;">2,647</td>
<td style="text-align: center;">1,217</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">38</td>
<td style="text-align: center;">0,584</td>
<td style="text-align: center;">4,635</td>
<td style="text-align: center;">1,924</td>
<td style="text-align: center;">3,294</td>
<td style="text-align: center;">1,531</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">39</td>
<td style="text-align: center;">2,412</td>
<td style="text-align: center;">9,813</td>
<td style="text-align: center;">2,868</td>
<td style="text-align: center;">6,529</td>
<td style="text-align: center;">5,195</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">40</td>
<td style="text-align: center;">0,660</td>
<td style="text-align: center;">5,020</td>
<td style="text-align: center;">2,015</td>
<td style="text-align: center;">3,568</td>
<td style="text-align: center;">1,706</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">41</td>
<td style="text-align: center;">0,466</td>
<td style="text-align: center;">3,868</td>
<td style="text-align: center;">1,718</td>
<td style="text-align: center;">2,717</td>
<td style="text-align: center;">1,244</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">42</td>
<td style="text-align: center;">0,421</td>
<td style="text-align: center;">3,444</td>
<td style="text-align: center;">1,582</td>
<td style="text-align: center;">2,370</td>
<td style="text-align: center;">1,124</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">43</td>
<td style="text-align: center;">0,609</td>
<td style="text-align: center;">4,767</td>
<td style="text-align: center;">1,956</td>
<td style="text-align: center;">3,389</td>
<td style="text-align: center;">1,589</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">44</td>
<td style="text-align: center;">0,961</td>
<td style="text-align: center;">6,215</td>
<td style="text-align: center;">2,266</td>
<td style="text-align: center;">4,368</td>
<td style="text-align: center;">2,360</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">45</td>
<td style="text-align: center;">0,559</td>
<td style="text-align: center;">4,495</td>
<td style="text-align: center;">1,889</td>
<td style="text-align: center;">3,192</td>
<td style="text-align: center;">1,473</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">46</td>
<td style="text-align: center;">2,646</td>
<td style="text-align: center;">10,260</td>
<td style="text-align: center;">2,933</td>
<td style="text-align: center;">6,781</td>
<td style="text-align: center;">5,627</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">47</td>
<td style="text-align: center;">3,147</td>
<td style="text-align: center;">11,154</td>
<td style="text-align: center;">3,059</td>
<td style="text-align: center;">7,276</td>
<td style="text-align: center;">6,538</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">48</td>
<td style="text-align: center;">0,547</td>
<td style="text-align: center;">4,426</td>
<td style="text-align: center;">1,872</td>
<td style="text-align: center;">3,142</td>
<td style="text-align: center;">1,445</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">49</td>
<td style="text-align: center;">0,604</td>
<td style="text-align: center;">4,744</td>
<td style="text-align: center;">1,950</td>
<td style="text-align: center;">3,372</td>
<td style="text-align: center;">1,579</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">50</td>
<td style="text-align: center;">0,525</td>
<td style="text-align: center;">4,288</td>
<td style="text-align: center;">1,836</td>
<td style="text-align: center;">3,039</td>
<td style="text-align: center;">1,391</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Media descriptiva</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>0,944</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>5,786</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>2,144</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>4,030</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>2,274</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Redondeo (Minutos)</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>1</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>6</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>2</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>4</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>2</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>De acuerdo al listado de tiempos el jefe de planta saca la primera conjetura: pocas veces cada operación toma el tiempo de la media: <em><strong>variabilidad</strong></em>. <em>¿Cómo ajustar su modelo de acuerdo a la variabilidad? </em>Recordó sus clases de estadística: mediante la distribución de probabilidad de cada operación.</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad_balance_linea.png" alt="variabilidad_balance_linea" width="677" height="319" class="size-full wp-image-27564 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad_balance_linea.png 677w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad_balance_linea-300x141.png 300w" sizes="(max-width: 677px) 100vw, 677px" /></p>
<p>Hallar la distribución de probabilidad de un listado de datos es tarea sencilla si se cuenta con un paquete estadístico, por ejemplo: <em>Stat::fit. </em>Vamos a procesar los datos de las operaciones:</p>

		<div class="post-content-slideshow-outer">
			<div class="post-content-slideshow">

			<div class="loader-overlay"><div class="spinner-circle"></div></div>

				<div class="tie-slick-slider">

			<div class="slide post-content-slide">
				 Densidad ajustada &#8211; Operación A | <img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_A.png" alt="" width="680" height="418" class="alignnone size-full wp-image-27572" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_A.png 680w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_A-300x184.png 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /> 
			</div><!-- post-content-slide -->
		

			<div class="slide post-content-slide">
				 Densidad ajustada &#8211; Operación B | <img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_B.png" alt="" width="680" height="418" class="alignnone size-full wp-image-27571" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_B.png 680w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_B-300x184.png 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /> 
			</div><!-- post-content-slide -->
		

			<div class="slide post-content-slide">
				 Densidad ajustada &#8211; Operación C | <img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_C.png" alt="" width="680" height="418" class="alignnone size-full wp-image-27570" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_C.png 680w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_C-300x184.png 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /> 
			</div><!-- post-content-slide -->
		

			<div class="slide post-content-slide">
				 Densidad ajustada &#8211; Operación D | <img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_D.png" alt="" width="680" height="418" class="alignnone size-full wp-image-27569" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_D.png 680w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_D-300x184.png 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /> 
			</div><!-- post-content-slide -->
		

			<div class="slide post-content-slide">
				 Densidad ajustada &#8211; Operación E | <img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_E.png" alt="" width="680" height="418" class="alignnone size-full wp-image-27568" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_E.png 680w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_E-300x184.png 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /> 
			</div><!-- post-content-slide -->
		


					<div class="slider-nav-wrapper">
						<ul class="tie-slider-nav"></ul>
					</div>
				</div><!-- tie-slick-slider -->
			</div><!-- post-content-slideshow -->
		</div><!-- post-content-slideshow-outer -->
	
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Así se ve la variabilidad.</em></p>
<p>De acuerdo al procesamiento de todos los datos, tenemos los siguientes resultados:</p>
<table width="534">
<tbody>
<tr>
<td width="80" style="text-align: center;"><strong>Operación</strong></td>
<td width="191" style="text-align: center;"><strong>Distribución</strong></td>
<td width="131" style="text-align: center;"><strong>Media (D. Normal)</strong></td>
<td width="132" style="text-align: center;"><strong>Desviación estándar</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>A</strong></td>
<td style="text-align: center;">Lognormal</td>
<td style="text-align: center;">0,97</td>
<td style="text-align: center;">0,838</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>B</strong></td>
<td style="text-align: center;">Lognormal</td>
<td style="text-align: center;">5,81</td>
<td style="text-align: center;">1,95</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>C</strong></td>
<td style="text-align: center;">Lognormal</td>
<td style="text-align: center;">2,14</td>
<td style="text-align: center;">0,357</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>D</strong></td>
<td style="text-align: center;">Lognormal</td>
<td style="text-align: center;">4,04</td>
<td style="text-align: center;">1,21</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>E</strong></td>
<td style="text-align: center;">Lognormal</td>
<td style="text-align: center;">3,06</td>
<td style="text-align: center;">3,21</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Con esta información es posible afectar el modelo de acuerdo a las distribuciones de probabilidad de cada operación. Al correr la simulación (determinística vs. estocástica) tendremos los siguientes resultados:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_4.png" alt="" width="883" height="421" class="alignnone size-full wp-image-27574" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_4.png 883w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_4-300x143.png 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_4-768x366.png 768w" sizes="(max-width: 883px) 100vw, 883px" /></p>
<p>Los resultados de la simulación permiten contrastar los resultados previos con la consideración de la variabilidad. De las 233 unidades / turno teóricas (según el balanceo determinístico); ahora estimamos 119 unidades / turno: <em>Los efectos de la variabilidad . </em>Esto es aproximadamente un 49% menos de lo previsto mediante Balance de líneas. Los rendimientos locales se detallan a continuación:</p>
<table width="402">
<tbody>
<tr>
<td width="80" style="text-align: center;"><strong>Operación</strong></td>
<td width="191" style="text-align: center;"><strong>Proceso balanceado</strong></td>
<td width="131" style="text-align: center;"><strong>Proceso balanceado &#8211; Variabilidad</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>A</strong></td>
<td style="text-align: center;">100,00%</td>
<td style="text-align: center;">100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>B</strong></td>
<td style="text-align: center;">99,58%</td>
<td style="text-align: center;">99,77%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>C</strong></td>
<td style="text-align: center;">98,54%</td>
<td style="text-align: center;">98,55%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>D</strong></td>
<td style="text-align: center;">97,92%</td>
<td style="text-align: center;">92,98%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>E</strong></td>
<td style="text-align: center;">97,29%</td>
<td style="text-align: center;">97,59%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>En materia de costos de mano de obra:</em></p>
<ul>
<li>Costo unitario (Proceso balanceado- determinístico): 0,86 USD / Unidad</li>
<li>Costo unitario (Proceso balanceado &#8211; estocástico): 1,68 USD / Unidad</li>
</ul>
<p>Imagínese por un momento lo que hubiese podido pasar, si como jefe de planta los estimados de costo se hubiesen establecido de acuerdo al costo unitario de la herramienta de Balance de línea. Esto siembra, del mismo modo, un manto de duda acerca de la pertinencia del <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/aplicacion-del-tiempo-estandar/"><em><strong>tiempo estándar</strong></em></a> para estimaciones de capacidad / tiempos de entrega y costos de producción.</p>
<p>Es interesante revisar el proceso original (sin balance) afectado por la variabilidad. Veamos la simulación y la comparación:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_5.png" alt="" width="885" height="414" class="alignnone size-full wp-image-27575" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_5.png 885w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_5-300x140.png 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_5-768x359.png 768w" sizes="(max-width: 885px) 100vw, 885px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>¿Sorpresa? </em>Al parecer, en este caso, la variabilidad no afecta la producción de la línea desbalanceada. Por lo tanto, su costo de mano de obra equivale a:</p>
<ul>
<li>Costo unitario (Proceso base &#8211; variabilidad): 1,60 USD / Unidad</li>
</ul>
<p>Sin considerar otros costos, la inclusión de 3 operarios adicionales en la línea no representa una disminución del costo unitario (mano de obra), por el contrario, empeoró su desempeño, aumentó su costo unitario. <em>¿Existen costos adicionales asociados a aumentar la cantidad inicial de operarios? </em>Seguramente: Equipos, herramientas, redistribución /<em> layout</em> y más variabilidad.</p>

		<div class="box success  ">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>¿Quieres aprender de este tema de manera divertida? Te recomendamos que pruebes <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/el-juego-de-la-pizza/"><strong>El Juego de la Pizza</strong></a>.
			</div>
		</div>
	
<hr />
<p>Si desea profundizar acerca de este tema, lo invitamos a leer: <em><strong><a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/">Refutación al balanceo de líneas</a>.</strong></em></p>
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/efecto-de-la-variabilidad-en-el-balance-de-lineas-a-traves-de-simulacion/">Efecto de la variabilidad en el Balance de líneas a través de Simulación</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/efecto-de-la-variabilidad-en-el-balance-de-lineas-a-traves-de-simulacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La planta desbalanceada</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-planta-desbalanceada/</link>
					<comments>https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-planta-desbalanceada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goldratt Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 23:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teoría de restricciones (TOC)]]></category>
		<category><![CDATA[Balance de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Balanceo de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Eliyahu Goldratt]]></category>
		<category><![CDATA[La Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<category><![CDATA[Variabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaindustrialonline.com/?p=27490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno de los aspectos más comunes con los que nos encontramos en las operaciones, que guía los criterios para la mejora continua, es una propuesta y modelo de operación que se denomina Balanceo de Líneas. Esta propuesta que se enseña en las universidades y que los profesionales utilizan, es parte del BOK formal e informal &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-planta-desbalanceada/">La planta desbalanceada</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
		<div id="la-planta-desbalanceada" data-title="La planta desbalanceada" class="index-title"></div>
	
<p>Uno de los aspectos más comunes con los que nos encontramos en las operaciones, que guía los criterios para la mejora continua, es una propuesta y modelo de operación que se denomina <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/"><strong>Balanceo de Líneas</strong></a>. Esta propuesta que se enseña en las universidades y que los profesionales utilizan, es parte del <em>BOK</em> formal e informal de los métodos de mejora continua de costos y <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/los-siete-desperdicios/"><strong>desperdicio</strong></a>. <em>Y es un grave error…</em></p>
<p>Les invito a enfocarse en los aspectos más importantes que describió el Dr. Goldratt en su novela <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-teoria-de-restricciones-y-la-mejora-continua/"><em><strong>La Meta</strong></em></a> y que en mi experiencia pasan desapercibidos.</p>
<blockquote class=" quote-simple "><p>Operar con una línea balanceada tiene un resultado seguro, la perdida de capacidad y el aumento de riesgo de no cumplir con las promesas de servicio al mercado. <cite>Eliyahu Goldratt</cite></p></blockquote>
<p>Este ha sido uno de los posts que mas tiempo me ha tomado escribir. <em>No porque no sepa que decir, sino porque debo ser cuidadoso sobre qué cortar y qué dejar…</em></p>
<p>Concluí que la mejor forma de presentarlo es enfocándome en uno de los aspectos claves del mensaje de <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/teoria-de-restricciones-toc-por-donde-comenzar/"><strong>Teoría de Restricciones (TOC)</strong></a> y del libro <em>La Meta</em> del Dr. Goldratt. Para estar seguro de esta dirección, en las últimas semanas probé este enfoque de la comunicación un par de veces, para verificar si efectivamente mis sospechas eran ciertas.</p>
<p>Tuve oportunidad de interactuar con un par de audiencias de buen tamaño y diversidad de gerentes, de distinta experiencia y áreas de la empresa; verdaderos equipos multidisciplinarios. Entonces aproveché de preguntar quienes se habían leído La Meta. La respuesta fue satisfactoria, todos la habían leído.</p>
<p>Luego pregunté lo más importante: qué habían sacado de la lectura o qué aprendizaje se les había quedado grabado y qué podían explicar y comunicar sin problema. La respuesta fue la que esperaba, basado en mis conversaciones acerca del libro con muchas personas sostenidas a lo largo de más de 10 años. Siempre se acuerdan del concepto de la restricción, el eslabón más débil: <strong><em>el cuello de botella</em></strong>. También algunos recuerdan que luego Eli presenta y deduce los cinco pasos de focalización. Alguien, en algún momento, mencionó la excursión: <em>Ahhh!! Claro, a la Cañada del Diablo</em>, es mi respuesta. Sí, el pobrecito de <a data-toggle="tooltip" data-placement="top" class="post-tooltip tooltip-top" title="Personaje de La Meta"><em>Herbie</em></a>… y allí nos burlamos un poco del personaje, y de lo que sufrió, y de la carga exagerada de su mochila. Ese episodio provee dos respuestas: <em>la primera es la base que usa el Dr. Goldratt</em> para explicar su solución para la gestión de operaciones basados en sincronizar el sistema o la línea a la restricción, y que termina produciendo la aplicación que denominamos <em>DBR (Drum, Buffer, Rope) o TAC (Tambor, Amortiguador, Cuerda)</em>.</p>
<p>Mas para mi existe una parte de ese capítulo que es mucho más sustancial. Si quieren encontrar en el libro La Meta las partes a las que me referiré como las claves que usualmente pasan por alto las personas, y que tienen un impacto desde el estratégico hasta el táctico en las operaciones y las empresas en general, entonces les recomiendo estos números: 4, 11, 14. Esos son los capítulos donde pueden revisar lo que a continuación les voy a presentar en forma resumida.</p>
<p>Al final, les vamos a dejar un enlace para que puedan descargar un documento histórico, el resumen de la presentación del Dr. Goldratt en APICS, en 1981 (antes de La Meta) donde explicaba el efecto nocivo y no comprendido de una “Planta Balanceada”.</p>
<p><em>La Meta da inicio con Bill Peach (jefe) visitando a Alex con un ultimátum:</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>¡¡¡TIENES 3 MESES!!!</strong></p>

		<div class="cons tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Pedidos atrasados</li>
<li>Costos Elevados</li>
<li>Eficiencias Bajas</li>
<li>Dos rondas de despidos</li>
<li>20% de recortes</li>
</ul>

		</div>
	
<p style="text-align: center;"><strong>¡¡¡LA PLANTA ESTÁ PERDIENDO DINERO!!!</strong></p>
<p><em>Alex piensa: Algo tiene que estar mal; tenemos todo lo que necesitamos:</em></p>

		<div class="plus tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Tecnología</li>
<li>Sistemas &amp; Computadores</li>
<li>Buenas Personas y Mejores Profesionales</li>
<li>Todos los materiales requeridos, buenos proveedores</li>
</ul>

		</div>
	
<p style="text-align: center;"><strong>¡UN BUEN MERCADO!</strong></p>
<p><em>¿Por qué no estamos generando utilidad?</em></p>
<p><em>Luego, Alex tiene un encuentro fortuito en el aeropuerto… con Jonah:</em></p>

		<div class="lightbulb tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Robots -&gt; Mejora de la Productividad -&gt;</li>
<li>¿Qué es productividad? ¡No son Ecuaciones! -&gt;</li>
<li>¡Solo se puede medir en relación a la Meta! -&gt;</li>
</ul>

		</div>
	
<p style="text-align: center;"><strong>ENTONCES…¿CUÁL ES LA META DE TU ORGANIZACIÓN DE MANUFACTURA?</strong></p>
<blockquote class=" quote-simple "><p>Alex se rasca la cabeza y sufre hasta que da con la respuesta: Hacer Dinero – ¡De hecho, hacer más dinero hoy y siempre en el futuro!</p></blockquote>
<p>Pero, <em>¿Por qué es importante saber cuál es la Meta?</em> Nos permite saber responder a la pregunta:</p>
<p><em>¿Qué es productividad?</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Una acción que nos acerca a hacer dinero es <strong>productiva</strong>.</em><br />
<em>Una acción que nos alejar de hacer dinero es <strong>no-productiva</strong>.</em></p>
<p>La Productividad solo la podemos definir si tenemos clara <em>La Meta</em> de la organización. Esta es la primera consideración de carácter estratégico y operativo, pues conduce a entender que la verdadera productividad no es ser eficientes en cada una de las partes de la organización.</p>
<p>La segunda consideración importante es mirar a la organización, y en este caso a la planta, desde el punto de vista sistémico porque requerimos cambiar el conjunto de indicadores y medidores que usamos para tomar decisiones. <em>¿Por qué?</em> Pues, porque ninguno de los indicadores o mediciones comúnmente utilizados en las plantas u organizaciones nos permite responder si estamos o no acercándonos a la meta, es decir si estamos o no generando más dinero.</p>
<p>Pero, ¿Cómo medirlo? No es por falta de indicadores:</p>

		<div class="cons tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Horas trabajadas vs. horas pagadas para trabajar</li>
<li>Rendimientos por hora comparados a un estándar</li>
<li>Costo de los productos</li>
<li>Variación de la mano de obra directa</li>
</ul>

		</div>
	
<blockquote class=" quote-simple "><p>Problema: ¡Ninguno me dice si estoy haciendo dinero!</p></blockquote>
<p>No voy a ahondar aquí en los indicadores propuestos por Eli, y que hoy forman parte del sistema de toma de decisiones, a través de medir y considerar el impacto de cualquier decisión en el <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/flujo-el-mundo-del-throughput-vs-el-mundo-del-costo/"><em><strong>Throughput (T)</strong></em></a>, Inversión o Inventario (I) y el Gasto Operativo (GO). Ya hemos planteado lo clave de estos indicadores en otros <em>posts</em> y probablemente lo hagamos nuevamente.</p>

		<div class="box info  ">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>Mientras tanto, les sugiero que lean el reporte ejecutivo en forma de monografía que fue escrito en el 1995 por el Dr. Eric Noreen, uno de los más respetados y famosos autores en Contabilidad Gerencial que examinó empresas que trabajan con TOC y los indicadores propuestos por Goldratt. “<a href="https://www.amazon.com/Theory-Constraints-Implications-Management-Accounting/dp/0884271161/ref=sr_1_7?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1507232323&amp;sr=1-7&amp;refinements=p_27%3AEric+Noreen"><strong>The Theory of Constraints and Its Implications for Management Accounting</strong></a>“.
			</div>
		</div>
	
<p>Un elemento que finalmente quiero destacar y que pienso es uno de los más importantes, y que casi siempre pasa desapercibido o no es asimilado en la profundidad requerida con sus implicaciones, se trata de la <strong>Planta Desbalanceada</strong>. Dicho de otra forma, el hecho que nuestras organizaciones son sistemas y que están sujetos a dos fenómenos:</p>
<blockquote class=" quote-simple "><p>INTERDEPENDENCIA + VARIABILIDAD</p></blockquote>
<p>La planta de Alex, puesta como ejemplo, tiene su desempeño sujeto a estas dos condiciones. La interdependencia significa al menos lo siguiente:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/precedencia_actividades.png" alt="precedencia_actividades" width="587" height="296" class="size-full wp-image-27493 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/precedencia_actividades.png 587w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/precedencia_actividades-300x151.png 300w" sizes="(max-width: 587px) 100vw, 587px" /></p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li><em>C</em> no puede hacer más de lo que <em>B</em> le provee.</li>
<li><em>B</em> no puede trabajar hasta que reciba materiales provenientes de <em>A</em>.</li>
<li><em>A</em> no puede hacer su trabajo hasta que reciba Materia Prima.</li>
</ul>

		</div>
	
<p>La fluctuación estadística, variabilidad, significa al menos lo siguiente:</p>
<blockquote class=" quote-simple "><p>“Cada recurso y el trabajo que hace o el tiempo que le toma una tarea, estará sujeto a variación”</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad.png" alt="variabilidad" width="487" height="337" class="size-full wp-image-27498 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad.png 487w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad-300x208.png 300w" sizes="(max-width: 487px) 100vw, 487px" /></p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li>En promedio, este recurso producirá <em>10 unidades/hora</em></li>
<li>En promedio, este recurso entregará en <em>10 horas</em></li>
<li>En promedio, este cliente requerirá <em>10 unidades por día</em></li>
</ul>

		</div>
	
<p>Ahora, el reto más importante:</p>
<p>Combinemos ambos fenómenos y veamos cuál es el resultado. Es así como Jonah le insiste a Alex: <em>“Alex, llámame cuando me puedas decir que es lo que la combinación de estos dos fenómenos significa para tu planta.”</em></p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad_interdependencia.png" alt="variabilidad_interdependencia" width="506" height="294" class="size-full wp-image-27499 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad_interdependencia.png 506w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad_interdependencia-300x174.png 300w" sizes="(max-width: 506px) 100vw, 506px" /></p>
<p>El verdadero impacto lo descubre Alex al jugar con los fósforos y el dado. En nuestro <em>Lingo</em>, nosotros lo llamamos el “<em>juego de los dados</em>”, donde podemos exponer a un grupo a los efectos de una simulación con dependencia y fluctuación estadística. Es la mejor forma de demostrar el impacto de una planta balanceada, y por qué conduce a desempeños tan pobres, y que generalmente es donde encontramos a la mayoría de las plantas entrampadas.</p>

		<div class="box note  ">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>Considere que, ajustados a la media, cada operación estaría en capacidad de entregar 3 unidades por lanzamiento, esa es su media (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 6 = 3,5. Si la línea se encuentra perfectamente «balanceada», en teoría el sistema producirá 3,5 unidades por lanzamiento = 35 unidades por corrida (10 lanzamientos).
			</div>
		</div>
	
<p>En la simulación de 5 operaciones con interdependencia, con la variabilidad determinada por el lanzamiento de un dado; luego de 10 lanzamientos por operación; encontramos, en nuestro caso, una desviación acumulada de por lo menos 15 unidades de déficit. Ya no llegaran a las 35 unidades (promedio) y mucho menos a las 60 (capacidad máxima). Esta es la experiencia que usualmente queda demostrada en el juego.</p>
<p><em>¿Qué conclusiones podemos sacar de esta simple simulación?</em></p>
<blockquote class=" quote-simple "><p>La desviación máxima de una operación precedente será el punto de partida para una operación subsecuente.</p></blockquote>
<p>Si tomamos en cuenta esto y el resto de las observaciones provistas por Alex en <em>La Meta</em>, tenemos algunos elementos claves que deben hacernos cuestionar cómo estamos gestionando las plantas y nuestras organizaciones:</p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Eventos dependientes requieren que ocurra otro paso previo antes de poder iniciar el propio.</li>
<li>La fluctuación estadística es el rango de resultados que arroja la operación en el proceso medido en el tiempo y no es una distribución normal en el mejor de los casos es una sesgada.</li>
<li>La acumulación de fluctuaciones suceden aguas abajo en el proceso, la dependencia limita las oportunidades para tener fluctuaciones más elevadas, generalmente se obtienen valores más bajos de rendimiento, es decir el peor desempeño de un recurso echa a toda la línea abajo en su desempeño.</li>
<li>El paso más lento (el de menor capacidad) es donde usted tiene que enfocar sus esfuerzos para optimizar todo el sistema.</li>
<li>El sistema es solo tan fuerte como su eslabón más débil (es decir que está presentando el peor desempeño estadístico).</li>
<li>El resto del sistema debe tener capacidad protectiva que asegura el flujo ante el impacto de las fluctuaciones.</li>
<li>El resto del sistema debe subordinarse a la restricción.</li>
</ul>

		</div>
	
<p>Por estas razones, cuando las personas y gerentes balancean la operación con la demanda, es decir cada recurso y su costo, terminan con una línea balanceada, donde pareciera que el cuello de botella salta y aparece en cualquier parte, y más cuando hay cambios importantes en el mix de productos y muchos procesos manuales o de alta exigencia de mano de obra. Es por esto que la forma usual de aplicar <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/que-es-el-lean-manufacturing/"><em><strong>Lean</strong></em></a> y <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/que-es-six-sigma/"><em><strong>Six Sigma</strong></em></a> lleva a rendimientos decrecientes y problemas en generar verdaderas mejoras.</p>
<p><a href="https://blog.goldrattconsulting.net/Archivos/GCLA_eBooks_Articulos_Casos/La%20Planta%20Desbalanceada_Eli%20Goldratt%201981.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/goldratt_ebook_2.png" alt="" width="600" height="250" class="size-full wp-image-27500 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/goldratt_ebook_2.png 600w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/goldratt_ebook_2-300x125.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<hr />

		<div class="clearfix"></div>
		<div class="about-author about-author-box container-wrapper">
			<div class="author-avatar">
				<img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Javier_Arevalo.jpg" alt="">
			</div>
			<div class="author-info">
				<h4>Javier Arevalo</h4>Me apasiona trabajar con empresas y clientes para ayudarles a desbloquear su productividad mediante el aprendizaje y la aplicación de la teoría de restricciones y el enfoque de sistemas. He desarrollado mi experiencia trabajando en estrecha colaboración con el Dr. Goldratt en el pasado y mis colegas del grupo Goldratt durante más de quince años. Soy socio y miembro fundador de Goldratt Consulting, donde he desarrollado mis habilidades en TOC Estrategia &amp; Tácticas, Procesos de Negocio, Planeación, Gerencia de Operaciones, Cadena de Suministros, Retail, Gerencia de Proyectos y Ambientes complejos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://blog.goldrattconsulting.net/" target="_blank" class="shortc-button small black">Goldratt Consulting América Latina</a>

			</div>
		</div>
	
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-planta-desbalanceada/">La planta desbalanceada</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Refutación al Balanceo de Líneas</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Matías Birrell Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 18:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de restricciones (TOC)]]></category>
		<category><![CDATA[Balance de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Balanceo de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas de producción]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Hace algunos años, en este portal se publicó Balanceo de Líneas, donde se cita al Dr. Eliyahu Goldratt, diciendo “Una hora perdida en el cuello de botella, es una hora perdida en todo el sistema”, pero en el artículo faltó analizar las líneas como sistemas. La conclusión de ese artículo es que balancear líneas de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/">Refutación al Balanceo de Líneas</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Hace algunos años, en este portal se publicó <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/">Balanceo de Líneas</a>, donde se cita al Dr. Eliyahu Goldratt, diciendo <em>“Una hora perdida en el cuello de botella, es una hora perdida en todo el sistema”</em>, pero <strong>en el artículo faltó analizar las líneas como sistemas</strong>.</span></p>
<p><span>La conclusión de ese artículo es que balancear líneas de fabricación o ensamble reduce los costos unitarios, y dice además que “El <em>balance</em> o <em>balanceo de línea</em> es una de las herramientas más importantes para la gestión de la producción, dado que de una línea de fabricación equilibrada depende de la optimización de ciertas variables que afectan la productividad de un proceso, (&#8230;)”</span></p>
<p><span>En el presente artículo iniciaré la exposición precisamente desde la frase del Dr. Goldratt, quien hizo diversos experimentos para demostrar que balancear las capacidades en una línea reduce la productividad del sistema, incrementando el costo de producción.</span></p>
<h2><span lang="ES-MX">Líneas de fabricación o ensamble como sistemas<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>Un sistema es un conjunto de elementos interdependientes con un propósito. Una línea de fabricación o ensamble se ajusta a esta definición: cada estación de trabajo es dependiente de otra y entre todas tienen el propósito de crear un producto a partir de materia prima.</span></p>
<p><span>Una de las características principales de un sistema es que se requiere de la sincronización de todas las partes para que se produzca el resultado. En este sentido, la producción de un producto es un resultado emergente del sistema como un todo. Ninguna de las partes es capaz de producirlo por sí misma, ni siquiera un subconjunto de ellas. Esto es fácil de demostrar. Si lo anterior fuera cierto, ese subconjunto es nuestro sistema y el resto sobra.</span></p>
<p><span>En este sentido, necesitamos a todas las partes para que se genere el producto. Esto era obvio, sin embargo, lo que no es tan obvio es entender cómo logramos la máxima productividad de un sistema.</span></p>
<h2><span lang="ES-MX">En la realidad existe la variabilidad<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>Para hacer la demostración requerida para refutar el citado artículo, empezaré por establecer un hecho de la realidad. <strong>El tiempo de proceso de una unidad en una estación de trabajo es un tiempo dentro de un rango, no es una cantidad específica de minutos</strong>.</span></p>
<p><span>Por ejemplo, cuando en una estación decimos que un producto demora 2 minutos, sabemos que eso es un promedio, pero que podría ser 1 minuto o 5 minutos.</span></p>
<p><span>Respecto de los tiempos de proceso sabemos que tienen una asimetría marcada hacia la derecha. Vea el siguiente gráfico:</span></p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/moda-mediana-media.png" alt="moda mediana media" width="482" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-26129" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/moda-mediana-media.png 482w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/moda-mediana-media-300x218.png 300w" sizes="(max-width: 482px) 100vw, 482px" /></p>
<p><span>Al hacer nuestras mediciones de tiempos de proceso en una estación de trabajo, considerando el proceso de partes idénticas, después de un gran número de casos obtenemos una tabla de resultados con una gran dispersión.</span></p>
<p><span>Nunca se pudo procesar en 0 segundos o menos, lo que era evidente. En unos pocos casos se logró el proceso en 50-70 segundos, la mayoría de los casos está entre 70 y 120 segundos, pero no pocos casos están en el rango entre 120 y 250 segundos. En realidad, vemos que la mitad de los casos está en el último rango.</span></p>
<p><span>En mi experiencia de más de quince años, este gráfico representa la realidad de la gran mayoría de los procesos en todo tipo de fábricas.</span></p>
<p><span>Aunque sé que existe una diferencia entre la mediana y la media (o promedio), usaré el promedio para simplificar. Y podemos decir que un proceso tiene una probabilidad de 50% de estar funcionando en su promedio o más rápido. Esto lo usaré a continuación en la siguiente demostración.</span></p>
<h2><span lang="ES-MX">Efecto de la dependencia de los procesos<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>La variabilidad afecta a todos los recursos. Vamos a distinguir la variabilidad por causas comunes de la que tiene causas especiales. Las causas especiales son todas esas que son identificables fácilmente, por ejemplo, un corte de energía.</span></p>
<p><span>Las causas comunes son muchas y variadas, y para todos los efectos prácticos, las causas que detienen a un proceso no necesariamente afectan a otros procesos. Por lo tanto, la productividad de un proceso en un instante puede estar por encima de su promedio mientras que la de otro está por debajo.</span></p>
<p><span>Consideremos ahora una línea genérica (de fabricación o de ensamble):</span></p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/linea-de-fabricacion.png" alt="línea de fabricación" width="723" height="181" class="aligncenter size-full wp-image-26130" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/linea-de-fabricacion.png 723w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/linea-de-fabricacion-300x75.png 300w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" /></p>
<p><span>Tenemos una dirección de <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/flujo-el-mundo-del-throughput-vs-el-mundo-del-costo/"><em><strong>flujo</strong></em></a> y sabemos que un recurso no puede procesar nada si no ha recibido material desde el anterior.</span></p>
<p><span>Diseñemos nuestro proceso para que produzca 10 unidades por hora. Después de un rato, el proceso ya está en régimen y todos los recursos están procesando lo que pueden.</span></p>
<p><span>Veamos qué pasa si balanceamos la línea, es decir, todos los recursos tienen una capacidad promedio de 10 u/h (o un tiempo promedio de 6 minutos por unidad).</span></p>
<p><span>Ya sabemos que la probabilidad de producir 10 u/h o más es un 50%. Miremos lo que ocurre en los dos primeros recursos en las tres primeras horas:</span></p>
<table width="665">
<tbody>
<tr>
<td width="166">
<p style="text-align: center;"><strong>Periodos</strong></p>
</td>
<td width="166" style="text-align: center;"><strong>Recurso 1</strong></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><strong>Recurso 2</strong></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><strong>Producción total</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="166">
<p style="text-align: center;"><strong>Primera hora</strong></p>
</td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>7 u/h</span></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>15 u/h</span></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>7 u/h</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="166" style="text-align: center;"><strong>Segunda hora</strong></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>14 u/h</span></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>6 u/h</span></td>
<td width="166">
<p style="text-align: center;"><span>6 u/h</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="166" style="text-align: center;"><strong>Tercera hora</strong></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>9 u/h</span></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>9 u/h</span></td>
<td width="166">
<p style="text-align: center;"><span>9 u/h</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span>A pesar de que en promedio cada uno de los recursos sí es capaz de hacer 10 u/h, al combinarlos en cada periodo, al no sincronizarse las capacidades, se cumple lo que decía el Dr. Goldratt: <em><strong>el sistema se mueve al ritmo del más lento</strong></em>.</span></p>
<p><span><strong><em>¿Acaso no sabíamos esto ya?</em> ¡Claro que sí!</strong>, pero <strong>el balanceo de capacidad, que es una de las técnicas enseñadas en muchos cursos universitarios, ignora el efecto sistémico de la combinación</strong>.</span></p>
<p><span>Al extender este efecto al resto de los recursos, podemos fácilmente ver que la probabilidad de que una línea balanceada produzca a la velocidad promedio de diseño es aproximadamente 0.5<sup>n</sup>, siendo <em>n</em> el número de recursos encadenados en la línea. En este caso, con 7 recursos, la probabilidad de lograr 10 u/h de producto terminado es ~ 0.8%, es decir, de un año de 300 días de trabajo, solo 2 se alcanzaría la productividad de diseño de la línea.</span></p>
<p><em><strong>Mientras mejor sea el balanceo, peor el desempeño.</strong></em></p>
<h2><span lang="ES-MX">¿Qué le ocurre al costo al balancear las líneas?<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>De la conclusión anterior, ahora sabemos que tendremos un ~20% menos de productos terminados comparado con el plan original (o peor), por lo que todo el costo de producción asociado a operar la línea (descontada la materia prima) se dividirá en menos productos, lo que hará crecer al costo real unitario en 25% (o más).</span></p>
<p><span>Entonces, para reducir el costo unitario total (el único que es relevante) hay que lograr que el sistema maximice su productividad como un todo, y no la productividad de cada uno de los recursos.</span></p>
<h2><span lang="ES-MX">¿Y si es una línea de montaje?<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>Normalmente, uno ve fábricas donde los recursos están aislados unos de otros y el material (<a data-toggle="tooltip" data-placement="top" class="post-tooltip tooltip-top" title="work in progress">WIP</a>) debe trasladarse de un centro a otro. Pero con la idea de acelerar el proceso, y siguiendo el modelo atribuido a Ford, algunas líneas se disponen de un modo donde no hay espacio para acumular WIP y toda la línea avanza al mismo tiempo.</span></p>
<p><span>Ahora que ya sabe lo que ocurre al balancear una línea, mire lo que ocurre con una línea de montaje ¡aunque no esté balanceada!</span></p>
<p>Al no poder acumular WIP entre recursos, la línea completa avanza al ritmo del más lento. Pero, ¿Cuál es el más lento? Miremos nuevamente el gráfico:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/moda-mediana-media.png" alt="moda mediana media" width="482" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-26129" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/moda-mediana-media.png 482w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/moda-mediana-media-300x218.png 300w" sizes="(max-width: 482px) 100vw, 482px" /></p>
<p><span>Hacia el lado derecho tenemos “<em>la cola</em>” de la distribución, y ya vimos que no es para nada improbable que un recurso esté en ese ciclo productivo.</span></p>
<p><span>A diferencia del caso general, donde el poco WIP que se puede acumular sí les permite a algunos recursos amortiguar algo el efecto de la dependencia, en el caso de la línea de montaje esto no es posible. En este caso, la línea completa se mueve al ritmo del recurso que esté operando en su cola.</span></p>
<p><span>Si uno tiene 7 recursos acoplados, ya sabemos que la probabilidad de que al menos uno esté en la cola es 99%. Si la línea tiene algunas decenas de estaciones (como son las ensambladoras de productos voluminosos, como automóviles), es seguro que están operando muy por debajo de sus posibilidades.</span></p>
<p><span>En una línea de montaje se vuelve increíblemente relevante reducir la variabilidad, lo que lleva a la empresa a un <a data-toggle="tooltip" data-placement="top" class="post-tooltip tooltip-top" title="Abundancia desordenada">maremágnum</a> de proyectos de mejora que cuestan mucho tiempo y dinero. Y tampoco se logra eliminar las colas de la distribución. Parece una tarea sisífea mejorar la productividad.</span></p>
<p><span>Hasta <a href="https://futurism.com/musk-automation-bad-idea">Elon Musk se arrepiente</a> de tanta automatización en la línea de Tesla, aunque no estoy seguro de sí advirtió ya el efecto que acabo de describir o tiene otras razones, pero ve que sus resultados están por debajo de lo planeado.</span></p>
<p><span><strong>La solución es encontrar al recurso que sea la restricción de todo el sistema (tenga la menor capacidad promedio) y aislarlo, permitiendo que se acumule WIP antes y después</strong>. Esto elevará bastante la productividad total del sistema. Y sí, me doy cuenta de la inversión que se requiere para modificar <em>layout</em>, pero con un incremento de tan solo 10% en productividad total, estoy seguro de que ese proyecto es rentable.</span></p>
<h2><span lang="ES-MX">“Si no balanceamos la línea, hay mucho desperdicio”<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>En nuestro ejemplo, supongamos que el tercer recurso es nuestra restricción, el que tiene una capacidad promedio de 10 u/h, y el resto tiene 20 u/h o más.</span></p>
<p><span>Primero aclarar que el doble no es una exageración. La capacidad de la línea para recuperarse cuando hay bajas, o en otras palabras, para absorber la variabilidad, depende de esta capacidad extra. Si es poco el exceso respecto de la restricción, todavía tenemos un problema con la variabilidad. En mi experiencia, esta capacidad extra, que en jerga de <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/teoria-de-restricciones-toc-por-donde-comenzar/"><em><strong>Teoría de Restricciones (TOC)</strong></em></a> se llama <em><strong>capacidad protectiva</strong></em>, debe superar el 30-50% y a veces más.</span></p>
<p><span>Entonces vemos que, si alimentamos a la línea con todo el material que es capaz de procesar el primero, en poco tiempo tenemos una acumulación intolerable de WIP en los pasillos de la planta, porque la restricción no es capaz de drenar ese WIP. De hecho, lo que ocurre es que uno tiene la sensación de que el cuello de botella se está moviendo dentro de la planta. Esto último es uno de los síntomas de lo contrario, de que hay capacidad en exceso. Y cuando hay exceso de WIP, son varios los efectos por los cuales se desperdicia capacidad, incluso en la restricción. Y aquí aplica la frase “<em>una hora perdida en el cuello de botella, es una hora perdida en todo el sistema</em>”.</span></p>
<p><span>Debemos controlar la cantidad de WIP para lograr que la restricción siempre tenga trabajo pero que no sea tanto que desperdicie capacidad. En otro artículo profundizaré en cómo se desperdicia capacidad con el exceso de WIP.</span></p>
<p><span>Este mecanismo de control de WIP debe liberar material a proceso al ritmo que dicte la restricción, por lo que todos los demás recursos tendrán tiempos ociosos. Pero estos tiempos ociosos no son reales desperdicios de capacidad; son en realidad tiempos de espera para que el sistema se sincronice al ritmo de la restricción. <strong>En jerga de TOC esto es un amortiguador, que es el mecanismo para lograr la máxima productividad</strong>.</span></p>
<p><span>Por eso he escrito que, muchas veces, las implementaciones de LEAN, entendidas como reducción de desperdicio, son enemigas de la productividad.</span></p>
<blockquote class=" quote-simple "><p>Muchas veces, las implementaciones de LEAN, entendidas como reducción de desperdicio, son enemigas de la productividad. <cite>Matías Birrell</cite></p></blockquote>
<p><span>Además, un operario recibe el mismo sueldo si opera una máquina de mayor o menor capacidad. Por lo que el gasto en sueldo no cambia si uno tiene máquinas de más capacidad. Mire los precios de las máquinas y verá que aumentar al doble de capacidad no cuesta el doble de inversión.</span></p>
<p><span>Todos los tiempos que se generan así no son <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/los-siete-desperdicios/"><em><strong>desperdicios</strong></em></a>, y son excelentes para practicar las <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/"><em><strong>5S</strong></em></a> o para hacer el mantenimiento preventivo.</span></p>
<p><span>Ahora puede ser un buen momento para reformular el indicador de productividad. Si las órdenes de producción son las que se necesitan y no más, cuando aumenta el tiempo “ocioso” es signo de que aumentó la productividad.</span></p>
<h2><span lang="ES-MX">“No sé, algo no me convence&#8230;”<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>Para demostrar el efecto del balanceo de línea le sugiero un experimento que puede hacer en su casa o con su equipo de trabajo.</span></p>
<p><span>Consiga 100 fichas y 7 dados, y arme una línea de producción con 7 estaciones. A cada estación se le asigna un dado, que será nuestra simulación de variabilidad. Note que el dado no es asimétrico, porque es uniforme entre 1 y 6, aunque puede ser que exagere la dispersión. Pero es un buen simulador de capacidad variable.</span></p>
<p><span>Si se hace la simulación de un día de trabajo, cada estación lanza su dado y produce como máximo el número que sacó. Si saca un 5 y tiene tres fichas, solo puede pasarle al siguiente 3 fichas. No se pueden usar las fichas que me van a pasar en el mismo turno. El primer recurso “produce” lo que sacó el dado porque tiene suministro ilimitado de fichas.</span></p>
<p><span>¿Cuánto es la capacidad promedio de un dado? Es el promedio de todos sus números. La suma es 1+2+3&#8230;+6 = 21 y eso dividido en seis da 3.5. O sea que cada estación tiene una capacidad promedio de 3.5 unidades/día. En 20 días deben ser capaces de hacer 70 unidades.</span></p>
<p><span>Para empezar el experimento en régimen, reparta 4 fichas a cada uno, y ahora hagan 20 días de producción.</span></p>
<p><span>Compare lo que obtuvo con las 70 unidades esperadas.</span></p>
<p><span>Este experimento ahorra horas de discusión y de demostraciones matemáticas, y es mucho más divertido. Después se pueden hacer variaciones para demostrar otras cosas, como que estar cambiando personas de un sitio a otro solo incrementa la variabilidad, pero no consigue más capacidad.</span></p>

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				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>Para que haga este experimento hemos desarrollado el <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/el-juego-de-la-pizza/"><strong>Juego de la Pizza</strong></a>
			</div>
		</div>
	
<h2><span lang="ES-MX">Conclusión<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>Balancear la línea de producción solo reduce la capacidad total de la línea. Y peor todavía, la capacidad real es bastante menor que la planeada, por lo que va a incumplir en una gran proporción de los pedidos, además del obvio efecto sobre las ventas facturadas.</span></p>
<p>Mi nombre es Matías Birrell, puedes encontrarme en <a href="http://www.goldfish.cl"><em><strong>Goldfish</strong></em></a>.</p>
<hr />

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				<h4><strong>Matías Birrell Rodríguez</strong></h4>De profesión, ingeniero civil de industrias, con mención en mecánica, con un MBA en finanzas. Pero principalmente, experto en Teoría de Restricciones y autor de libros acerca de este tema, habiendo trabajado y aprendido directamente con el Dr. Goldratt en Goldratt Group. Adicionalmente es director de <strong><a href="http://www.goldfish.cl">www.goldfish.cl</a></strong>, empresa que ofrece aplicaciones en la nube, simples y asequibles, para aplicar estos conceptos a las decisiones diarias. <a href="https://otif100.com"><strong>OTIF100</strong></a> (manufactura), <a href="https://fillrate100.com"><strong>Fill Rate 100</strong></a> (cadena de suministro).
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<p>&nbsp;</p>
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/">Refutación al Balanceo de Líneas</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
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		<title>Balanceo de línea</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 16:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Balance de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Balanceo de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Equilibrio de líneas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de producción]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El balance o balanceo de línea es una de las herramientas más utilizadas para la gestión del flujo de un sistema de producción, dado que parte de la base teórica de la fabricación equilibrada; de la cual depende el mejoramiento de ciertas variables que afectan la productividad de un proceso, variables tales como lo son los &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong><em>balance</em> o <em>balanceo de línea</em></strong> es una de las herramientas más utilizadas para la gestión del flujo de un sistema de producción, dado que parte de la base teórica de la fabricación equilibrada; de la cual depende el mejoramiento de ciertas variables que afectan la productividad de un proceso, variables tales como lo son los <em>inventarios de producto en proceso</em>, los <em>tiempos de fabricación</em> y las <em>entregas parciales de producción</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo fundamental de un balanceo de línea corresponde a igualar los <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/que-es-el-estudio-de-tiempos/"><em><strong>tiempos de trabajo</strong></em></a> en todas las estaciones del proceso. Establecer una línea de producción balanceada requiere de una juiciosa consecución de datos, aplicación teórica, movimiento de recursos e incluso inversiones económicas. Por ende, vale la pena considerar una serie de condiciones que limitan el alcance de un balanceo de línea, dado que no todo proceso justifica la aplicación de un estudio del equilibrio de los tiempos entre estaciones. Tales condiciones son:</p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Cantidad:</strong></em> El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente para cubrir la preparación de una línea. Es decir, que debe considerarse el costo de preparación de la línea y el ahorro que ella tendría aplicado al volumen proyectado de la producción (teniendo en cuenta la duración que tendrá el proceso).</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Continuidad:</strong></em> Deben tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y subensambles. Así como coordinar la estrategia de mantenimiento que minimice las fallas en los equipos involucrados en el proceso.</li>
<li><em><strong>Variabilidad: </strong></em>Tal como se utiliza esta herramienta, parte desde la base de unos tiempos determinísticos. La variabilidad es un fenómeno inherente a los procesos, de manera tal que es muy probable que en la práctica los resultados reales no se ajusten a los teóricos. Para más información, revisa: <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/efecto-de-la-variabilidad-en-el-balance-de-lineas-a-traves-de-simulacion"><strong>Efectos de la variabilidad en el Balance de líneas mediante Simulación</strong></a>.</li>
</ul>

		</div>
	
<h2>Línea de fabricación y línea de ensamble</h2>
<p>Dentro de las líneas de producción susceptibles de un balanceo se encuentran las líneas de fabricación y las líneas de ensamble. La línea de fabricación se encuentra desarrollada para la construcción de componentes, mientras la línea de ensamble se encuentra desarrollada para juntar componentes y obtener una unidad mayor.</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-210.webp" alt="Balance de líneas" width="500" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-26664" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-210.webp 500w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-210-300x300.webp 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-210-150x150.webp 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>De acuerdo a la teoría, las líneas de fabricación deben ser balanceadas de tal manera que la frecuencia de salida de una máquina debe ser equivalente a la frecuencia de alimentación de la máquina que realiza la operación siguiente. De igual forma debe de realizarse el balanceo sobre el trabajo realizado por un operario en una línea de ensamble.</p>
<p>En la práctica es mucho más sencillo balancear una línea de ensamble compuesta por operarios, dado que los cambios suelen aplicarse con tan solo realizar movimientos en las tareas realizadas por un operario a otro. Para ello también hace falta que dentro de la organización se ejecute un programa de diversificación de habilidades, para que en un momento dado un operario pueda desempeñar cualquier función dentro del proceso.</p>
<blockquote class="alignleft quote-simple "><p>Una hora perdida en el cuello de botella, es una hora perdida en todo el sistema. <cite>Eliyahu Goldratt</cite></p></blockquote>
<p>Por otro lado, el ritmo de las líneas de fabricación suele ser determinado por los tiempos de la máquina, y se requiere de desarrollo ingenieril o cambios mecánicos para facilitar un balanceo.</p>

		<div class="box warning  ">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>De acuerdo a la teoría de restricciones, y a los planteamientos del Dr. Goldratt, a través de diversos experimentos logró demostrar que balancear las capacidades en una línea reduce la productividad del sistema, incrementando el costo de producción. Lo invitamos a leer <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/"><strong>Refutación al balance de líneas</strong></a> 
			</div>
		</div>
	
<h2>Método de balance de línea</h2>
<p>En el método que aplicaremos es importante tener en cuenta las siguientes variables y su formulación:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-211.webp" alt="Balanceo de líneas" width="608" height="503" class="aligncenter wp-image-26665 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-211.webp 608w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-211-300x248.webp 300w" sizes="(max-width: 608px) 100vw, 608px" /></p>
<p>El método consiste en alcanzar el mayor % de Balance de acuerdo a la necesidad de producción, mediante la aplicación de diversas <em><strong>iteraciones</strong></em>. El tabulado inicial debe ser como el siguiente:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-212.webp" alt="" width="267" height="463" class="aligncenter size-full wp-image-26666" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-212.webp 267w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-212-173x300.webp 173w" sizes="(max-width: 267px) 100vw, 267px" /></p>
<p>En este tabulado se debe consignar la información inicial del proceso, en cuanto a descripción de las operaciones, su tiempo de ejecución y la cantidad de operarios que las realizan.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ejemplo, asumamos que en un proceso cualquiera se requiere de cuatro operaciones; una de corte (2 minutos por operario), una de pegado (1 minuto por operario), una de secado (3 minutos por operario), y una de empaque (0.5 minutos por operario). El proceso inicialmente se lleva a cabo con 4 operarios, cada operario realiza una operación diferente. La jornada laboral es de 8 horas por turno, y el salario diario corresponde a $20.000.</p>
<p><em>Nuestro tabulado inicial sería el siguiente:</em></p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-213.webp" alt="" width="267" height="463" class="aligncenter wp-image-26667 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-213.webp 267w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-213-173x300.webp 173w" sizes="(max-width: 267px) 100vw, 267px" /></p>
<p>El anterior tabulado corresponde a nuestra primera iteración, en ella podemos apreciar que el ciclo de control equivale a la operación de secado (3 minutos), este ciclo de control corresponde a la operación cuyo tiempo debemos reducir, y el plan de acción corresponde a aumentar su número de operarios en una unidad, es decir un nuevo operario, ahora aplicaremos este cambio sustancial a nuestra nueva iteración:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-214.webp" alt="" width="267" height="463" class="aligncenter wp-image-26668 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-214.webp 267w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-214-173x300.webp 173w" sizes="(max-width: 267px) 100vw, 267px" /></p>
<p>En esta segunda iteración podemos observar, como nuestro tiempo de secado disminuye a la mitad, motivado por un aumento en el número de operarios que realiza esta operación. Si decidiéramos optar por esta configuración de trabajo tendríamos un Balance del 65% del proceso. Ahora nuestro ciclo de control varía, dado que el proceso que presenta el mayor tiempo de ejecución es el de corte (2 minutos), nuestro plan de acción será aumentar su fuerza laboral con un operario sobre la operación, de esta manera nuestro tabulado sería (iteración 3):</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-216.webp" alt="Balance de línea" width="267" height="463" class="aligncenter wp-image-26669 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-216.webp 267w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-216-173x300.webp 173w" sizes="(max-width: 267px) 100vw, 267px" /></p>
<p>En esta iteración podemos apreciar los mismos cambios que apreciamos en el tabulado 2. Nuestro balanceo equivale al 72.22%, y cuando detenerse en las iteraciones depende de nuestra necesidad vital, la cual puede ser:</p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Unidades por turno, dependiendo si tenemos una demanda establecida en un plazo determinado.</li>
<li>Costo por unidad, dependiendo si el volumen es lo suficientemente grande en un tiempo considerable.</li>
</ul>

		</div>
	
<p>De esta manera tendríamos un juicio mucho más amplio para determinar que configuración de línea optimizaría nuestro proceso.</p>
<p>Las iteraciones siguientes podrán apreciarse en el siguiente gráfico:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-217.webp" alt="Balanceo de líneas" width="1279" height="448" class="aligncenter size-full wp-image-26670" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-217.webp 1279w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-217-300x105.webp 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-217-1024x359.webp 1024w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-217-768x269.webp 768w" sizes="(max-width: 1279px) 100vw, 1279px" /></p>
<p>En él podremos observar como la octava iteración presenta el mayor porcentaje de balance y por ende el menor costo por unidad. En el siguiente gráfico observaremos el comportamiento de los <a title="Costos de Producción" href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/costos-de-produccion/"><em><strong>costos</strong></em></a> a medida que aumente el número de operarios&#8230; <em>«No siempre el mayor número de operarios representa el menor costo unitario».</em></p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-218.webp" alt="Balance de línea" width="650" height="325" class="aligncenter wp-image-26671 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-218.webp 650w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-218-300x150.webp 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>

		<div class="box download  aligncenter">
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				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span><a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/aplicativo-de-balance-de-lineas"><strong>Aplicativo de Balance de Líneas</strong></a>
			</div>
		</div>
	
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