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	<title>Balance de línea archivos &#187; Ingenieria Industrial Online</title>
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	<title>Balance de línea archivos &#187; Ingenieria Industrial Online</title>
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	<item>
		<title>Efecto de la variabilidad en el Balance de líneas a través de Simulación</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/efecto-de-la-variabilidad-en-el-balance-de-lineas-a-traves-de-simulacion/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 18:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Balance de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Balanceo de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Bizagi]]></category>
		<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stattfit]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo estándar]]></category>
		<category><![CDATA[Variabilidad]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Hemos podido analizar la base teórica que refuta al balanceo de líneas como herramienta para gestionar el flujo de una línea de producción. Los conceptos de interdependencia y variabilidad afectan considerablemente los estimados determinísticos de esta popular herramienta de la gestión de operaciones. En los artículos: Refutación al balanceo de líneas y La planta desbalanceada se profundiza en ello. El &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/efecto-de-la-variabilidad-en-el-balance-de-lineas-a-traves-de-simulacion/">Efecto de la variabilidad en el Balance de líneas a través de Simulación</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos podido analizar la base teórica que refuta al balanceo de líneas como herramienta para gestionar el flujo de una línea de producción. Los conceptos de <em><strong>interdependencia </strong></em>y <em><strong>variabilidad</strong></em> afectan considerablemente los estimados determinísticos de esta popular herramienta de la gestión de operaciones. En los artículos: <em><strong><a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/">Refutación al balanceo de líneas</a> </strong></em>y <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-planta-desbalanceada/"><em><strong>La planta desbalanceada</strong></em></a> se profundiza en ello.</p>
<p>El objetivo de este artículo consiste en evaluar los efectos de producción de una línea desbalanceada desde la base (mediante ejemplo clásico de línea de producción); luego evaluar su rendimiento de acuerdo a la intervención de la herramienta determinística del balance de líneas; por último, considerar la variabilidad de cada proceso para evaluar el efecto de la misma en una línea teóricamente balanceada. Para esto utilizaremos simulación, específicamente utilizaremos Bizagi.</p>
<hr />
<h2><em>Caso de ejemplo</em></h2>
<p>Asumamos un proceso secuencial que consta de 5 operaciones:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/proceso5.jpg" alt="" width="683" height="128" class="size-full wp-image-27556 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/proceso5.jpg 683w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/proceso5-300x56.jpg 300w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></p>
<p>Con base en un estudio de tiempos (con 50 observaciones por operación), el analista de métodos y tiempos ha determinado los siguientes tiempos tipo (promedio) en minutos / unidad / operario:</p>
<table width="271">
<tbody>
<tr>
<td width="80" style="text-align: center;"><strong>Operación</strong></td>
<td width="191" style="text-align: center;"><strong>Tiempo tipo (promedio)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>A</strong></td>
<td style="text-align: center;">1 minuto</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>B</strong></td>
<td style="text-align: center;">6 minutos</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>C</strong></td>
<td style="text-align: center;">2 minutos</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>D</strong></td>
<td style="text-align: center;">4 minutos</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>E</strong></td>
<td style="text-align: center;">2 minutos</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>El proceso inicialmente se lleva a cabo con un operario por cada operación. La jornada laboral es de 8 horas por turno, y el salario diario corresponde a $25 USD.</p>
<p>El jefe de planta considera que a simple vista la línea se encuentra desbalanceada. La directiva les exige una producción superior a 230 unidades por turno; para ello le permite disponer de hasta 3 operarios adicionales. Por esta razón utiliza una herramienta de <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/"><strong>Balanceo de líneas</strong></a> para este fin.</p>

		<div class="box download  aligncenter">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span><a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Balanceo-de-líneas.xlsx"><strong>Descargar formato para balanceo de líneas</strong></a>
			</div>
		</div>
	
<p>Al utilizar la herramienta de Balance de líneas, obtiene los siguientes resultados:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Balance_linea.jpg" alt="" width="771" height="478" class="alignnone size-full wp-image-27557" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Balance_linea.jpg 771w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Balance_linea-300x186.jpg 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Balance_linea-768x476.jpg 768w" sizes="(max-width: 771px) 100vw, 771px" /></p>
<p>En síntesis, la herramienta le sugiere emplear los 3 operarios adicionales de la siguiente manera: <em>2 empleados + en la operación B </em>y <em>1 empleado más en la operación D</em>. Esto, de acuerdo a la herramienta elevaría el proceso hasta obtener una producción de 240 unidades por turno. Sin embargo, algo despierta una duda en el jefe de planta. De acuerdo a la misma herramienta, su producción actual estaría por el orden de las 80 unidades por turno; la verdad: <em>¡Nunca han alcanzado dicha producción!</em></p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/proceso5_balance.jpg" alt="proceso5_balance" width="679" height="233" class="size-full wp-image-27558 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/proceso5_balance.jpg 679w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/proceso5_balance-300x103.jpg 300w" sizes="(max-width: 679px) 100vw, 679px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Antes de implementar la solución sugerida en la planta, el jefe de planta prefiere evaluar dicha configuración por medio de simulación. Quiere estar seguro que la herramienta de Balance arroje información confiable. Para este fin utiliza Bizagi, un modelador de procesos. Modelará el proceso inicial, y modelará la configuración de acuerdo al Balance de líneas para un turno de trabajo (8 horas):</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion.png" alt="" width="892" height="423" class="alignnone size-full wp-image-27559" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion.png 892w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion-300x142.png 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion-768x364.png 768w" sizes="(max-width: 892px) 100vw, 892px" /></p>
<p>Los resultados de la simulación permiten validar los resultados arrojados por la herramienta de Balance de líneas. En teoría, el proceso pasaría de producir 78 unidades por turno a 233 unidades por turno. Los rendimientos locales se detallan a continuación:</p>
<table width="402">
<tbody>
<tr>
<td width="80" style="text-align: center;"><strong>Operación</strong></td>
<td width="191" style="text-align: center;"><strong>Proceso inicial</strong></td>
<td width="131" style="text-align: center;"><strong>Proceso balanceado</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>A</strong></td>
<td style="text-align: center;">100,00%</td>
<td style="text-align: center;">100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>B</strong></td>
<td style="text-align: center;">99,79%</td>
<td style="text-align: center;">99,58%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>C</strong></td>
<td style="text-align: center;">32,92%</td>
<td style="text-align: center;">98,58%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>D</strong></td>
<td style="text-align: center;">65,62%</td>
<td style="text-align: center;">99,54%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>E</strong></td>
<td style="text-align: center;">32,50%</td>
<td style="text-align: center;">97,92%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>En materia de costos:</em></p>
<ul>
<li>Costo unitario (Proceso base): 1,60 USD / Unidad</li>
<li>Costo unitario (Proceso balanceado): 0,86 USD / Unidad</li>
</ul>
<p>Todo parece indicar que ha considerado todas las variables, dos métodos distintos validan los cálculos. Sin embargo, parece recordar algo: <em>la</em> <em><strong>variabilidad</strong></em>. Ha olvidado considerar la variabilidad en sus cálculos, de manera que contacta al analista de tiempos y le solicita que sustente los <em>tiempos tipo</em> de cada operación.</p>
<p>El analista responde de acuerdo al método utilizado. Por cada operación ha efectuado 50 observaciones, y los tiempos utilizados en todos los cálculos del jefe de planta, son producto de la media de cada conjunto de observaciones. El listado de tiempos es el siguiente:</p>
<table width="523">
<tbody>
<tr>
<td width="118" style="text-align: center;"></td>
<td colspan="5" width="405" style="text-align: center;"><strong>Tiempos en minutos</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Observación</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>A</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>B</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>C</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>D</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>E</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">1</td>
<td style="text-align: center;">0,833</td>
<td style="text-align: center;">5,755</td>
<td style="text-align: center;">2,174</td>
<td style="text-align: center;">4,066</td>
<td style="text-align: center;">2,089</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">2</td>
<td style="text-align: center;">0,694</td>
<td style="text-align: center;">5,176</td>
<td style="text-align: center;">2,050</td>
<td style="text-align: center;">3,675</td>
<td style="text-align: center;">1,782</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">3</td>
<td style="text-align: center;">1,004</td>
<td style="text-align: center;">6,362</td>
<td style="text-align: center;">2,294</td>
<td style="text-align: center;">4,462</td>
<td style="text-align: center;">2,452</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">4</td>
<td style="text-align: center;">0,480</td>
<td style="text-align: center;">3,979</td>
<td style="text-align: center;">1,750</td>
<td style="text-align: center;">2,804</td>
<td style="text-align: center;">1,280</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">5</td>
<td style="text-align: center;">0,908</td>
<td style="text-align: center;">6,030</td>
<td style="text-align: center;">2,230</td>
<td style="text-align: center;">4,248</td>
<td style="text-align: center;">2,249</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">6</td>
<td style="text-align: center;">0,597</td>
<td style="text-align: center;">4,704</td>
<td style="text-align: center;">1,941</td>
<td style="text-align: center;">3,344</td>
<td style="text-align: center;">1,561</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">7</td>
<td style="text-align: center;">0,489</td>
<td style="text-align: center;">4,047</td>
<td style="text-align: center;">1,770</td>
<td style="text-align: center;">2,857</td>
<td style="text-align: center;">1,303</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">8</td>
<td style="text-align: center;">1,917</td>
<td style="text-align: center;">8,783</td>
<td style="text-align: center;">2,711</td>
<td style="text-align: center;">5,938</td>
<td style="text-align: center;">4,264</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">9</td>
<td style="text-align: center;">0,681</td>
<td style="text-align: center;">5,121</td>
<td style="text-align: center;">2,038</td>
<td style="text-align: center;">3,637</td>
<td style="text-align: center;">1,755</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">10</td>
<td style="text-align: center;">0,820</td>
<td style="text-align: center;">5,704</td>
<td style="text-align: center;">2,164</td>
<td style="text-align: center;">4,033</td>
<td style="text-align: center;">2,061</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">11</td>
<td style="text-align: center;">1,371</td>
<td style="text-align: center;">7,455</td>
<td style="text-align: center;">2,493</td>
<td style="text-align: center;">5,146</td>
<td style="text-align: center;">3,201</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">12</td>
<td style="text-align: center;">0,662</td>
<td style="text-align: center;">5,028</td>
<td style="text-align: center;">2,017</td>
<td style="text-align: center;">3,573</td>
<td style="text-align: center;">1,710</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">13</td>
<td style="text-align: center;">0,464</td>
<td style="text-align: center;">3,849</td>
<td style="text-align: center;">1,712</td>
<td style="text-align: center;">2,702</td>
<td style="text-align: center;">1,238</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">14</td>
<td style="text-align: center;">1,108</td>
<td style="text-align: center;">6,696</td>
<td style="text-align: center;">2,357</td>
<td style="text-align: center;">4,675</td>
<td style="text-align: center;">2,668</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">15</td>
<td style="text-align: center;">0,486</td>
<td style="text-align: center;">4,024</td>
<td style="text-align: center;">1,763</td>
<td style="text-align: center;">2,839</td>
<td style="text-align: center;">1,295</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">16</td>
<td style="text-align: center;">0,916</td>
<td style="text-align: center;">6,060</td>
<td style="text-align: center;">2,236</td>
<td style="text-align: center;">4,267</td>
<td style="text-align: center;">2,266</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">17</td>
<td style="text-align: center;">0,650</td>
<td style="text-align: center;">4,973</td>
<td style="text-align: center;">2,004</td>
<td style="text-align: center;">3,535</td>
<td style="text-align: center;">1,684</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">18</td>
<td style="text-align: center;">0,855</td>
<td style="text-align: center;">5,838</td>
<td style="text-align: center;">2,191</td>
<td style="text-align: center;">4,122</td>
<td style="text-align: center;">2,137</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">19</td>
<td style="text-align: center;">1,437</td>
<td style="text-align: center;">7,630</td>
<td style="text-align: center;">2,523</td>
<td style="text-align: center;">5,252</td>
<td style="text-align: center;">3,332</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">20</td>
<td style="text-align: center;">1,021</td>
<td style="text-align: center;">6,417</td>
<td style="text-align: center;">2,305</td>
<td style="text-align: center;">4,497</td>
<td style="text-align: center;">2,487</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">21</td>
<td style="text-align: center;">1,093</td>
<td style="text-align: center;">6,648</td>
<td style="text-align: center;">2,348</td>
<td style="text-align: center;">4,644</td>
<td style="text-align: center;">2,636</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">22</td>
<td style="text-align: center;">0,472</td>
<td style="text-align: center;">3,918</td>
<td style="text-align: center;">1,733</td>
<td style="text-align: center;">2,757</td>
<td style="text-align: center;">1,260</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">23</td>
<td style="text-align: center;">0,954</td>
<td style="text-align: center;">6,191</td>
<td style="text-align: center;">2,261</td>
<td style="text-align: center;">4,352</td>
<td style="text-align: center;">2,346</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">24</td>
<td style="text-align: center;">1,331</td>
<td style="text-align: center;">7,344</td>
<td style="text-align: center;">2,474</td>
<td style="text-align: center;">5,078</td>
<td style="text-align: center;">3,120</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">25</td>
<td style="text-align: center;">1,143</td>
<td style="text-align: center;">6,801</td>
<td style="text-align: center;">2,377</td>
<td style="text-align: center;">4,741</td>
<td style="text-align: center;">2,738</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">26</td>
<td style="text-align: center;">1,045</td>
<td style="text-align: center;">6,495</td>
<td style="text-align: center;">2,320</td>
<td style="text-align: center;">4,547</td>
<td style="text-align: center;">2,536</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">27</td>
<td style="text-align: center;">0,859</td>
<td style="text-align: center;">5,851</td>
<td style="text-align: center;">2,194</td>
<td style="text-align: center;">4,130</td>
<td style="text-align: center;">2,144</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">28</td>
<td style="text-align: center;">0,679</td>
<td style="text-align: center;">5,108</td>
<td style="text-align: center;">2,035</td>
<td style="text-align: center;">3,629</td>
<td style="text-align: center;">1,748</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">29</td>
<td style="text-align: center;">1,076</td>
<td style="text-align: center;">6,593</td>
<td style="text-align: center;">2,338</td>
<td style="text-align: center;">4,610</td>
<td style="text-align: center;">2,600</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">30</td>
<td style="text-align: center;">0,921</td>
<td style="text-align: center;">6,076</td>
<td style="text-align: center;">2,239</td>
<td style="text-align: center;">4,278</td>
<td style="text-align: center;">2,276</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">31</td>
<td style="text-align: center;">2,372</td>
<td style="text-align: center;">9,735</td>
<td style="text-align: center;">2,856</td>
<td style="text-align: center;">6,485</td>
<td style="text-align: center;">5,122</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">32</td>
<td style="text-align: center;">1,068</td>
<td style="text-align: center;">6,570</td>
<td style="text-align: center;">2,334</td>
<td style="text-align: center;">4,595</td>
<td style="text-align: center;">2,585</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">33</td>
<td style="text-align: center;">0,666</td>
<td style="text-align: center;">5,048</td>
<td style="text-align: center;">2,021</td>
<td style="text-align: center;">3,587</td>
<td style="text-align: center;">1,719</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">34</td>
<td style="text-align: center;">0,556</td>
<td style="text-align: center;">4,474</td>
<td style="text-align: center;">1,884</td>
<td style="text-align: center;">3,177</td>
<td style="text-align: center;">1,464</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">35</td>
<td style="text-align: center;">0,441</td>
<td style="text-align: center;">3,652</td>
<td style="text-align: center;">1,651</td>
<td style="text-align: center;">2,543</td>
<td style="text-align: center;">1,179</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">36</td>
<td style="text-align: center;">0,520</td>
<td style="text-align: center;">4,254</td>
<td style="text-align: center;">1,827</td>
<td style="text-align: center;">3,014</td>
<td style="text-align: center;">1,378</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">37</td>
<td style="text-align: center;">0,455</td>
<td style="text-align: center;">3,780</td>
<td style="text-align: center;">1,692</td>
<td style="text-align: center;">2,647</td>
<td style="text-align: center;">1,217</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">38</td>
<td style="text-align: center;">0,584</td>
<td style="text-align: center;">4,635</td>
<td style="text-align: center;">1,924</td>
<td style="text-align: center;">3,294</td>
<td style="text-align: center;">1,531</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">39</td>
<td style="text-align: center;">2,412</td>
<td style="text-align: center;">9,813</td>
<td style="text-align: center;">2,868</td>
<td style="text-align: center;">6,529</td>
<td style="text-align: center;">5,195</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">40</td>
<td style="text-align: center;">0,660</td>
<td style="text-align: center;">5,020</td>
<td style="text-align: center;">2,015</td>
<td style="text-align: center;">3,568</td>
<td style="text-align: center;">1,706</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">41</td>
<td style="text-align: center;">0,466</td>
<td style="text-align: center;">3,868</td>
<td style="text-align: center;">1,718</td>
<td style="text-align: center;">2,717</td>
<td style="text-align: center;">1,244</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">42</td>
<td style="text-align: center;">0,421</td>
<td style="text-align: center;">3,444</td>
<td style="text-align: center;">1,582</td>
<td style="text-align: center;">2,370</td>
<td style="text-align: center;">1,124</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">43</td>
<td style="text-align: center;">0,609</td>
<td style="text-align: center;">4,767</td>
<td style="text-align: center;">1,956</td>
<td style="text-align: center;">3,389</td>
<td style="text-align: center;">1,589</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">44</td>
<td style="text-align: center;">0,961</td>
<td style="text-align: center;">6,215</td>
<td style="text-align: center;">2,266</td>
<td style="text-align: center;">4,368</td>
<td style="text-align: center;">2,360</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">45</td>
<td style="text-align: center;">0,559</td>
<td style="text-align: center;">4,495</td>
<td style="text-align: center;">1,889</td>
<td style="text-align: center;">3,192</td>
<td style="text-align: center;">1,473</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">46</td>
<td style="text-align: center;">2,646</td>
<td style="text-align: center;">10,260</td>
<td style="text-align: center;">2,933</td>
<td style="text-align: center;">6,781</td>
<td style="text-align: center;">5,627</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">47</td>
<td style="text-align: center;">3,147</td>
<td style="text-align: center;">11,154</td>
<td style="text-align: center;">3,059</td>
<td style="text-align: center;">7,276</td>
<td style="text-align: center;">6,538</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">48</td>
<td style="text-align: center;">0,547</td>
<td style="text-align: center;">4,426</td>
<td style="text-align: center;">1,872</td>
<td style="text-align: center;">3,142</td>
<td style="text-align: center;">1,445</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">49</td>
<td style="text-align: center;">0,604</td>
<td style="text-align: center;">4,744</td>
<td style="text-align: center;">1,950</td>
<td style="text-align: center;">3,372</td>
<td style="text-align: center;">1,579</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">50</td>
<td style="text-align: center;">0,525</td>
<td style="text-align: center;">4,288</td>
<td style="text-align: center;">1,836</td>
<td style="text-align: center;">3,039</td>
<td style="text-align: center;">1,391</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Media descriptiva</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>0,944</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>5,786</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>2,144</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>4,030</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>2,274</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Redondeo (Minutos)</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>1</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>6</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>2</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>4</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>2</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>De acuerdo al listado de tiempos el jefe de planta saca la primera conjetura: pocas veces cada operación toma el tiempo de la media: <em><strong>variabilidad</strong></em>. <em>¿Cómo ajustar su modelo de acuerdo a la variabilidad? </em>Recordó sus clases de estadística: mediante la distribución de probabilidad de cada operación.</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad_balance_linea.png" alt="variabilidad_balance_linea" width="677" height="319" class="size-full wp-image-27564 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad_balance_linea.png 677w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad_balance_linea-300x141.png 300w" sizes="(max-width: 677px) 100vw, 677px" /></p>
<p>Hallar la distribución de probabilidad de un listado de datos es tarea sencilla si se cuenta con un paquete estadístico, por ejemplo: <em>Stat::fit. </em>Vamos a procesar los datos de las operaciones:</p>

		<div class="post-content-slideshow-outer">
			<div class="post-content-slideshow">

			<div class="loader-overlay"><div class="spinner-circle"></div></div>

				<div class="tie-slick-slider">

			<div class="slide post-content-slide">
				 Densidad ajustada &#8211; Operación A | <img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_A.png" alt="" width="680" height="418" class="alignnone size-full wp-image-27572" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_A.png 680w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_A-300x184.png 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /> 
			</div><!-- post-content-slide -->
		

			<div class="slide post-content-slide">
				 Densidad ajustada &#8211; Operación B | <img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_B.png" alt="" width="680" height="418" class="alignnone size-full wp-image-27571" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_B.png 680w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_B-300x184.png 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /> 
			</div><!-- post-content-slide -->
		

			<div class="slide post-content-slide">
				 Densidad ajustada &#8211; Operación C | <img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_C.png" alt="" width="680" height="418" class="alignnone size-full wp-image-27570" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_C.png 680w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_C-300x184.png 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /> 
			</div><!-- post-content-slide -->
		

			<div class="slide post-content-slide">
				 Densidad ajustada &#8211; Operación D | <img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_D.png" alt="" width="680" height="418" class="alignnone size-full wp-image-27569" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_D.png 680w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_D-300x184.png 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /> 
			</div><!-- post-content-slide -->
		

			<div class="slide post-content-slide">
				 Densidad ajustada &#8211; Operación E | <img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_E.png" alt="" width="680" height="418" class="alignnone size-full wp-image-27568" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_E.png 680w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Gra_E-300x184.png 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /> 
			</div><!-- post-content-slide -->
		


					<div class="slider-nav-wrapper">
						<ul class="tie-slider-nav"></ul>
					</div>
				</div><!-- tie-slick-slider -->
			</div><!-- post-content-slideshow -->
		</div><!-- post-content-slideshow-outer -->
	
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Así se ve la variabilidad.</em></p>
<p>De acuerdo al procesamiento de todos los datos, tenemos los siguientes resultados:</p>
<table width="534">
<tbody>
<tr>
<td width="80" style="text-align: center;"><strong>Operación</strong></td>
<td width="191" style="text-align: center;"><strong>Distribución</strong></td>
<td width="131" style="text-align: center;"><strong>Media (D. Normal)</strong></td>
<td width="132" style="text-align: center;"><strong>Desviación estándar</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>A</strong></td>
<td style="text-align: center;">Lognormal</td>
<td style="text-align: center;">0,97</td>
<td style="text-align: center;">0,838</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>B</strong></td>
<td style="text-align: center;">Lognormal</td>
<td style="text-align: center;">5,81</td>
<td style="text-align: center;">1,95</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>C</strong></td>
<td style="text-align: center;">Lognormal</td>
<td style="text-align: center;">2,14</td>
<td style="text-align: center;">0,357</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>D</strong></td>
<td style="text-align: center;">Lognormal</td>
<td style="text-align: center;">4,04</td>
<td style="text-align: center;">1,21</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>E</strong></td>
<td style="text-align: center;">Lognormal</td>
<td style="text-align: center;">3,06</td>
<td style="text-align: center;">3,21</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Con esta información es posible afectar el modelo de acuerdo a las distribuciones de probabilidad de cada operación. Al correr la simulación (determinística vs. estocástica) tendremos los siguientes resultados:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_4.png" alt="" width="883" height="421" class="alignnone size-full wp-image-27574" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_4.png 883w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_4-300x143.png 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_4-768x366.png 768w" sizes="(max-width: 883px) 100vw, 883px" /></p>
<p>Los resultados de la simulación permiten contrastar los resultados previos con la consideración de la variabilidad. De las 233 unidades / turno teóricas (según el balanceo determinístico); ahora estimamos 119 unidades / turno: <em>Los efectos de la variabilidad . </em>Esto es aproximadamente un 49% menos de lo previsto mediante Balance de líneas. Los rendimientos locales se detallan a continuación:</p>
<table width="402">
<tbody>
<tr>
<td width="80" style="text-align: center;"><strong>Operación</strong></td>
<td width="191" style="text-align: center;"><strong>Proceso balanceado</strong></td>
<td width="131" style="text-align: center;"><strong>Proceso balanceado &#8211; Variabilidad</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>A</strong></td>
<td style="text-align: center;">100,00%</td>
<td style="text-align: center;">100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>B</strong></td>
<td style="text-align: center;">99,58%</td>
<td style="text-align: center;">99,77%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>C</strong></td>
<td style="text-align: center;">98,54%</td>
<td style="text-align: center;">98,55%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>D</strong></td>
<td style="text-align: center;">97,92%</td>
<td style="text-align: center;">92,98%</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>E</strong></td>
<td style="text-align: center;">97,29%</td>
<td style="text-align: center;">97,59%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>En materia de costos de mano de obra:</em></p>
<ul>
<li>Costo unitario (Proceso balanceado- determinístico): 0,86 USD / Unidad</li>
<li>Costo unitario (Proceso balanceado &#8211; estocástico): 1,68 USD / Unidad</li>
</ul>
<p>Imagínese por un momento lo que hubiese podido pasar, si como jefe de planta los estimados de costo se hubiesen establecido de acuerdo al costo unitario de la herramienta de Balance de línea. Esto siembra, del mismo modo, un manto de duda acerca de la pertinencia del <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/aplicacion-del-tiempo-estandar/"><em><strong>tiempo estándar</strong></em></a> para estimaciones de capacidad / tiempos de entrega y costos de producción.</p>
<p>Es interesante revisar el proceso original (sin balance) afectado por la variabilidad. Veamos la simulación y la comparación:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_5.png" alt="" width="885" height="414" class="alignnone size-full wp-image-27575" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_5.png 885w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_5-300x140.png 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/SImulacion_5-768x359.png 768w" sizes="(max-width: 885px) 100vw, 885px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>¿Sorpresa? </em>Al parecer, en este caso, la variabilidad no afecta la producción de la línea desbalanceada. Por lo tanto, su costo de mano de obra equivale a:</p>
<ul>
<li>Costo unitario (Proceso base &#8211; variabilidad): 1,60 USD / Unidad</li>
</ul>
<p>Sin considerar otros costos, la inclusión de 3 operarios adicionales en la línea no representa una disminución del costo unitario (mano de obra), por el contrario, empeoró su desempeño, aumentó su costo unitario. <em>¿Existen costos adicionales asociados a aumentar la cantidad inicial de operarios? </em>Seguramente: Equipos, herramientas, redistribución /<em> layout</em> y más variabilidad.</p>

		<div class="box success  ">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>¿Quieres aprender de este tema de manera divertida? Te recomendamos que pruebes <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/el-juego-de-la-pizza/"><strong>El Juego de la Pizza</strong></a>.
			</div>
		</div>
	
<hr />
<p>Si desea profundizar acerca de este tema, lo invitamos a leer: <em><strong><a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/">Refutación al balanceo de líneas</a>.</strong></em></p>
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/efecto-de-la-variabilidad-en-el-balance-de-lineas-a-traves-de-simulacion/">Efecto de la variabilidad en el Balance de líneas a través de Simulación</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/efecto-de-la-variabilidad-en-el-balance-de-lineas-a-traves-de-simulacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La planta desbalanceada</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-planta-desbalanceada/</link>
					<comments>https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-planta-desbalanceada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goldratt Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 23:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teoría de restricciones (TOC)]]></category>
		<category><![CDATA[Balance de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Balanceo de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Eliyahu Goldratt]]></category>
		<category><![CDATA[La Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<category><![CDATA[Variabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaindustrialonline.com/?p=27490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno de los aspectos más comunes con los que nos encontramos en las operaciones, que guía los criterios para la mejora continua, es una propuesta y modelo de operación que se denomina Balanceo de Líneas. Esta propuesta que se enseña en las universidades y que los profesionales utilizan, es parte del BOK formal e informal &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-planta-desbalanceada/">La planta desbalanceada</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
		<div id="la-planta-desbalanceada" data-title="La planta desbalanceada" class="index-title"></div>
	
<p>Uno de los aspectos más comunes con los que nos encontramos en las operaciones, que guía los criterios para la mejora continua, es una propuesta y modelo de operación que se denomina <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/"><strong>Balanceo de Líneas</strong></a>. Esta propuesta que se enseña en las universidades y que los profesionales utilizan, es parte del <em>BOK</em> formal e informal de los métodos de mejora continua de costos y <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/los-siete-desperdicios/"><strong>desperdicio</strong></a>. <em>Y es un grave error…</em></p>
<p>Les invito a enfocarse en los aspectos más importantes que describió el Dr. Goldratt en su novela <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-teoria-de-restricciones-y-la-mejora-continua/"><em><strong>La Meta</strong></em></a> y que en mi experiencia pasan desapercibidos.</p>
<blockquote class=" quote-simple "><p>Operar con una línea balanceada tiene un resultado seguro, la perdida de capacidad y el aumento de riesgo de no cumplir con las promesas de servicio al mercado. <cite>Eliyahu Goldratt</cite></p></blockquote>
<p>Este ha sido uno de los posts que mas tiempo me ha tomado escribir. <em>No porque no sepa que decir, sino porque debo ser cuidadoso sobre qué cortar y qué dejar…</em></p>
<p>Concluí que la mejor forma de presentarlo es enfocándome en uno de los aspectos claves del mensaje de <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/teoria-de-restricciones-toc-por-donde-comenzar/"><strong>Teoría de Restricciones (TOC)</strong></a> y del libro <em>La Meta</em> del Dr. Goldratt. Para estar seguro de esta dirección, en las últimas semanas probé este enfoque de la comunicación un par de veces, para verificar si efectivamente mis sospechas eran ciertas.</p>
<p>Tuve oportunidad de interactuar con un par de audiencias de buen tamaño y diversidad de gerentes, de distinta experiencia y áreas de la empresa; verdaderos equipos multidisciplinarios. Entonces aproveché de preguntar quienes se habían leído La Meta. La respuesta fue satisfactoria, todos la habían leído.</p>
<p>Luego pregunté lo más importante: qué habían sacado de la lectura o qué aprendizaje se les había quedado grabado y qué podían explicar y comunicar sin problema. La respuesta fue la que esperaba, basado en mis conversaciones acerca del libro con muchas personas sostenidas a lo largo de más de 10 años. Siempre se acuerdan del concepto de la restricción, el eslabón más débil: <strong><em>el cuello de botella</em></strong>. También algunos recuerdan que luego Eli presenta y deduce los cinco pasos de focalización. Alguien, en algún momento, mencionó la excursión: <em>Ahhh!! Claro, a la Cañada del Diablo</em>, es mi respuesta. Sí, el pobrecito de <a data-toggle="tooltip" data-placement="top" class="post-tooltip tooltip-top" title="Personaje de La Meta"><em>Herbie</em></a>… y allí nos burlamos un poco del personaje, y de lo que sufrió, y de la carga exagerada de su mochila. Ese episodio provee dos respuestas: <em>la primera es la base que usa el Dr. Goldratt</em> para explicar su solución para la gestión de operaciones basados en sincronizar el sistema o la línea a la restricción, y que termina produciendo la aplicación que denominamos <em>DBR (Drum, Buffer, Rope) o TAC (Tambor, Amortiguador, Cuerda)</em>.</p>
<p>Mas para mi existe una parte de ese capítulo que es mucho más sustancial. Si quieren encontrar en el libro La Meta las partes a las que me referiré como las claves que usualmente pasan por alto las personas, y que tienen un impacto desde el estratégico hasta el táctico en las operaciones y las empresas en general, entonces les recomiendo estos números: 4, 11, 14. Esos son los capítulos donde pueden revisar lo que a continuación les voy a presentar en forma resumida.</p>
<p>Al final, les vamos a dejar un enlace para que puedan descargar un documento histórico, el resumen de la presentación del Dr. Goldratt en APICS, en 1981 (antes de La Meta) donde explicaba el efecto nocivo y no comprendido de una “Planta Balanceada”.</p>
<p><em>La Meta da inicio con Bill Peach (jefe) visitando a Alex con un ultimátum:</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>¡¡¡TIENES 3 MESES!!!</strong></p>

		<div class="cons tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Pedidos atrasados</li>
<li>Costos Elevados</li>
<li>Eficiencias Bajas</li>
<li>Dos rondas de despidos</li>
<li>20% de recortes</li>
</ul>

		</div>
	
<p style="text-align: center;"><strong>¡¡¡LA PLANTA ESTÁ PERDIENDO DINERO!!!</strong></p>
<p><em>Alex piensa: Algo tiene que estar mal; tenemos todo lo que necesitamos:</em></p>

		<div class="plus tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Tecnología</li>
<li>Sistemas &amp; Computadores</li>
<li>Buenas Personas y Mejores Profesionales</li>
<li>Todos los materiales requeridos, buenos proveedores</li>
</ul>

		</div>
	
<p style="text-align: center;"><strong>¡UN BUEN MERCADO!</strong></p>
<p><em>¿Por qué no estamos generando utilidad?</em></p>
<p><em>Luego, Alex tiene un encuentro fortuito en el aeropuerto… con Jonah:</em></p>

		<div class="lightbulb tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Robots -&gt; Mejora de la Productividad -&gt;</li>
<li>¿Qué es productividad? ¡No son Ecuaciones! -&gt;</li>
<li>¡Solo se puede medir en relación a la Meta! -&gt;</li>
</ul>

		</div>
	
<p style="text-align: center;"><strong>ENTONCES…¿CUÁL ES LA META DE TU ORGANIZACIÓN DE MANUFACTURA?</strong></p>
<blockquote class=" quote-simple "><p>Alex se rasca la cabeza y sufre hasta que da con la respuesta: Hacer Dinero – ¡De hecho, hacer más dinero hoy y siempre en el futuro!</p></blockquote>
<p>Pero, <em>¿Por qué es importante saber cuál es la Meta?</em> Nos permite saber responder a la pregunta:</p>
<p><em>¿Qué es productividad?</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Una acción que nos acerca a hacer dinero es <strong>productiva</strong>.</em><br />
<em>Una acción que nos alejar de hacer dinero es <strong>no-productiva</strong>.</em></p>
<p>La Productividad solo la podemos definir si tenemos clara <em>La Meta</em> de la organización. Esta es la primera consideración de carácter estratégico y operativo, pues conduce a entender que la verdadera productividad no es ser eficientes en cada una de las partes de la organización.</p>
<p>La segunda consideración importante es mirar a la organización, y en este caso a la planta, desde el punto de vista sistémico porque requerimos cambiar el conjunto de indicadores y medidores que usamos para tomar decisiones. <em>¿Por qué?</em> Pues, porque ninguno de los indicadores o mediciones comúnmente utilizados en las plantas u organizaciones nos permite responder si estamos o no acercándonos a la meta, es decir si estamos o no generando más dinero.</p>
<p>Pero, ¿Cómo medirlo? No es por falta de indicadores:</p>

		<div class="cons tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Horas trabajadas vs. horas pagadas para trabajar</li>
<li>Rendimientos por hora comparados a un estándar</li>
<li>Costo de los productos</li>
<li>Variación de la mano de obra directa</li>
</ul>

		</div>
	
<blockquote class=" quote-simple "><p>Problema: ¡Ninguno me dice si estoy haciendo dinero!</p></blockquote>
<p>No voy a ahondar aquí en los indicadores propuestos por Eli, y que hoy forman parte del sistema de toma de decisiones, a través de medir y considerar el impacto de cualquier decisión en el <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/flujo-el-mundo-del-throughput-vs-el-mundo-del-costo/"><em><strong>Throughput (T)</strong></em></a>, Inversión o Inventario (I) y el Gasto Operativo (GO). Ya hemos planteado lo clave de estos indicadores en otros <em>posts</em> y probablemente lo hagamos nuevamente.</p>

		<div class="box info  ">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>Mientras tanto, les sugiero que lean el reporte ejecutivo en forma de monografía que fue escrito en el 1995 por el Dr. Eric Noreen, uno de los más respetados y famosos autores en Contabilidad Gerencial que examinó empresas que trabajan con TOC y los indicadores propuestos por Goldratt. “<a href="https://www.amazon.com/Theory-Constraints-Implications-Management-Accounting/dp/0884271161/ref=sr_1_7?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1507232323&amp;sr=1-7&amp;refinements=p_27%3AEric+Noreen"><strong>The Theory of Constraints and Its Implications for Management Accounting</strong></a>“.
			</div>
		</div>
	
<p>Un elemento que finalmente quiero destacar y que pienso es uno de los más importantes, y que casi siempre pasa desapercibido o no es asimilado en la profundidad requerida con sus implicaciones, se trata de la <strong>Planta Desbalanceada</strong>. Dicho de otra forma, el hecho que nuestras organizaciones son sistemas y que están sujetos a dos fenómenos:</p>
<blockquote class=" quote-simple "><p>INTERDEPENDENCIA + VARIABILIDAD</p></blockquote>
<p>La planta de Alex, puesta como ejemplo, tiene su desempeño sujeto a estas dos condiciones. La interdependencia significa al menos lo siguiente:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/precedencia_actividades.png" alt="precedencia_actividades" width="587" height="296" class="size-full wp-image-27493 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/precedencia_actividades.png 587w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/precedencia_actividades-300x151.png 300w" sizes="(max-width: 587px) 100vw, 587px" /></p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li><em>C</em> no puede hacer más de lo que <em>B</em> le provee.</li>
<li><em>B</em> no puede trabajar hasta que reciba materiales provenientes de <em>A</em>.</li>
<li><em>A</em> no puede hacer su trabajo hasta que reciba Materia Prima.</li>
</ul>

		</div>
	
<p>La fluctuación estadística, variabilidad, significa al menos lo siguiente:</p>
<blockquote class=" quote-simple "><p>“Cada recurso y el trabajo que hace o el tiempo que le toma una tarea, estará sujeto a variación”</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad.png" alt="variabilidad" width="487" height="337" class="size-full wp-image-27498 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad.png 487w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad-300x208.png 300w" sizes="(max-width: 487px) 100vw, 487px" /></p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li>En promedio, este recurso producirá <em>10 unidades/hora</em></li>
<li>En promedio, este recurso entregará en <em>10 horas</em></li>
<li>En promedio, este cliente requerirá <em>10 unidades por día</em></li>
</ul>

		</div>
	
<p>Ahora, el reto más importante:</p>
<p>Combinemos ambos fenómenos y veamos cuál es el resultado. Es así como Jonah le insiste a Alex: <em>“Alex, llámame cuando me puedas decir que es lo que la combinación de estos dos fenómenos significa para tu planta.”</em></p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad_interdependencia.png" alt="variabilidad_interdependencia" width="506" height="294" class="size-full wp-image-27499 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad_interdependencia.png 506w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/variabilidad_interdependencia-300x174.png 300w" sizes="(max-width: 506px) 100vw, 506px" /></p>
<p>El verdadero impacto lo descubre Alex al jugar con los fósforos y el dado. En nuestro <em>Lingo</em>, nosotros lo llamamos el “<em>juego de los dados</em>”, donde podemos exponer a un grupo a los efectos de una simulación con dependencia y fluctuación estadística. Es la mejor forma de demostrar el impacto de una planta balanceada, y por qué conduce a desempeños tan pobres, y que generalmente es donde encontramos a la mayoría de las plantas entrampadas.</p>

		<div class="box note  ">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>Considere que, ajustados a la media, cada operación estaría en capacidad de entregar 3 unidades por lanzamiento, esa es su media (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 6 = 3,5. Si la línea se encuentra perfectamente «balanceada», en teoría el sistema producirá 3,5 unidades por lanzamiento = 35 unidades por corrida (10 lanzamientos).
			</div>
		</div>
	
<p>En la simulación de 5 operaciones con interdependencia, con la variabilidad determinada por el lanzamiento de un dado; luego de 10 lanzamientos por operación; encontramos, en nuestro caso, una desviación acumulada de por lo menos 15 unidades de déficit. Ya no llegaran a las 35 unidades (promedio) y mucho menos a las 60 (capacidad máxima). Esta es la experiencia que usualmente queda demostrada en el juego.</p>
<p><em>¿Qué conclusiones podemos sacar de esta simple simulación?</em></p>
<blockquote class=" quote-simple "><p>La desviación máxima de una operación precedente será el punto de partida para una operación subsecuente.</p></blockquote>
<p>Si tomamos en cuenta esto y el resto de las observaciones provistas por Alex en <em>La Meta</em>, tenemos algunos elementos claves que deben hacernos cuestionar cómo estamos gestionando las plantas y nuestras organizaciones:</p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Eventos dependientes requieren que ocurra otro paso previo antes de poder iniciar el propio.</li>
<li>La fluctuación estadística es el rango de resultados que arroja la operación en el proceso medido en el tiempo y no es una distribución normal en el mejor de los casos es una sesgada.</li>
<li>La acumulación de fluctuaciones suceden aguas abajo en el proceso, la dependencia limita las oportunidades para tener fluctuaciones más elevadas, generalmente se obtienen valores más bajos de rendimiento, es decir el peor desempeño de un recurso echa a toda la línea abajo en su desempeño.</li>
<li>El paso más lento (el de menor capacidad) es donde usted tiene que enfocar sus esfuerzos para optimizar todo el sistema.</li>
<li>El sistema es solo tan fuerte como su eslabón más débil (es decir que está presentando el peor desempeño estadístico).</li>
<li>El resto del sistema debe tener capacidad protectiva que asegura el flujo ante el impacto de las fluctuaciones.</li>
<li>El resto del sistema debe subordinarse a la restricción.</li>
</ul>

		</div>
	
<p>Por estas razones, cuando las personas y gerentes balancean la operación con la demanda, es decir cada recurso y su costo, terminan con una línea balanceada, donde pareciera que el cuello de botella salta y aparece en cualquier parte, y más cuando hay cambios importantes en el mix de productos y muchos procesos manuales o de alta exigencia de mano de obra. Es por esto que la forma usual de aplicar <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/que-es-el-lean-manufacturing/"><em><strong>Lean</strong></em></a> y <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-calidad/que-es-six-sigma/"><em><strong>Six Sigma</strong></em></a> lleva a rendimientos decrecientes y problemas en generar verdaderas mejoras.</p>
<p><a href="https://blog.goldrattconsulting.net/Archivos/GCLA_eBooks_Articulos_Casos/La%20Planta%20Desbalanceada_Eli%20Goldratt%201981.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/goldratt_ebook_2.png" alt="" width="600" height="250" class="size-full wp-image-27500 aligncenter" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/goldratt_ebook_2.png 600w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/goldratt_ebook_2-300x125.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<hr />

		<div class="clearfix"></div>
		<div class="about-author about-author-box container-wrapper">
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				<img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Javier_Arevalo.jpg" alt="">
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			<div class="author-info">
				<h4>Javier Arevalo</h4>Me apasiona trabajar con empresas y clientes para ayudarles a desbloquear su productividad mediante el aprendizaje y la aplicación de la teoría de restricciones y el enfoque de sistemas. He desarrollado mi experiencia trabajando en estrecha colaboración con el Dr. Goldratt en el pasado y mis colegas del grupo Goldratt durante más de quince años. Soy socio y miembro fundador de Goldratt Consulting, donde he desarrollado mis habilidades en TOC Estrategia &amp; Tácticas, Procesos de Negocio, Planeación, Gerencia de Operaciones, Cadena de Suministros, Retail, Gerencia de Proyectos y Ambientes complejos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://blog.goldrattconsulting.net/" target="_blank" class="shortc-button small black">Goldratt Consulting América Latina</a>

			</div>
		</div>
	
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/la-planta-desbalanceada/">La planta desbalanceada</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Producción: Una comparación de los principios de empujar y jalar</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/produccion-una-comparacion-de-los-principios-de-empujar-y-jalar/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Item]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 03:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Balance de línea]]></category>
		<category><![CDATA[FIFO]]></category>
		<category><![CDATA[Flujo de una pieza]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[One piece flow]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Push]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cualquiera que se interese por la producción lean tarde o temprano se encontrará con una comparación de los principios de empujar y jalar. ¿Qué implican realmente? Primero, consideremos el principio de empujar (push). Aquí es donde una unidad central controla la producción y el flujo de materiales. Las piezas, los materiales y los productos se &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquiera que se interese por la producción <em>lean</em> tarde o temprano se encontrará con una comparación de los principios de empujar y jalar. <em>¿Qué implican realmente?</em></p>
<p>Primero, <strong>consideremos el principio de empujar (<em>push</em>)</strong>. Aquí es donde una unidad central controla la producción y el flujo de materiales. Las piezas, los materiales y los productos se «<em>empujan</em>» a través de toda la cadena logística de producción según un plan establecido. Los sistemas <em><strong>PPC</strong></em> (sistemas de planificación y control de la producción), se utilizan generalmente para gestionar esto. Estos sistemas tienen acceso a todos los recursos y procesos productivos. Los requisitos de material para cada fase de producción se definen con precisión en orden cronológico. Con arreglo al principio de empujar, la producción no se basa en un pedido específico del cliente. En cambio, los planes de producción basados en el pronóstico se elaboran a partir de un análisis de las cifras de ventas. Las ventajas del principio empujar son:</p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li>La gran disponibilidad de todas las mercancías a lo largo de la cadena logística,</li>
<li>la optimización de la utilización del personal y de la maquinaria y,</li>
<li>la gran fiabilidad de entrega, gracias a las grandes existencias almacenadas.</li>
</ul>

		</div>
	
<p>Sin embargo, este último punto puede considerarse como una desventaja en el marco de los principios de la producción <em>lean</em>.</p>

		<div class="box warning  ">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>Superproducción, falta de flexibilidad y más – los inconvenientes del principio empujar
			</div>
		</div>
	
<p>Desde el punto de vista de la <a href="https://item24us.news/es/lean-production-system-lean-in-real-time/"><strong>producción <em>lean</em></strong></a>, los niveles elevados de existencias constituyen uno de los<a href="https://blog.item24.com/en/lean-production/seven-muda-the-rules-against-waste/"><strong> siete tipos de residuos (Muda)</strong></a>. «<em>Muda</em>» se traduce más o menos como «actividad inútil», en el sentido de acciones que no contribuyen a la creación de valor. Cuando los niveles de existencias son demasiado altos, atan los recursos tanto financieramente como en términos de espacio, lo que significa que esto debe verse como algo negativo. La constante entrada y salida de las cosas del almacén y su colocación temporal también interrumpe el flujo de materiales, prolongando los tiempos de producción. La producción por lotes es un ejemplo típico de fabricación según el principio empujar: el tamaño óptimo del lote se calcula para futuros pedidos de clientes, lo que representa el equilibrio perfecto entre los costes de instalación de órdenes y de inventario. Es irrelevante que exista o no demanda de esta cantidad prevista.</p>
<p>Cada proceso individual debe controlarse y planificarse por separado. Por lo tanto, el tamaño del lote se calcula para cada fase de producción, <strong>sin tener en cuenta la cadena de valor añadido</strong>. No existe un límite máximo para el nivel de existencias y se almacenan las piezas que no se necesitan en la actualidad. Sin embargo, esto conduce a una sobreproducción, ya que da lugar a niveles elevados de existencias, largos tiempos de producción y falta de disponibilidad de piezas (a pesar de los elevados niveles de existencias). Este tipo de producción, que sigue el principio de empujar y no el de atracción, no es capaz de responder a cambios de última hora, como las necesidades específicas de los clientes, los pedidos adicionales o la diversificación de la gama de productos.</p>
<figure id="attachment_26444" aria-describedby="caption-attachment-26444" style="width: 479px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Image2-2.jpg" alt="sistema push" width="479" height="319" class="wp-image-26444" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Image2-2.jpg 600w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Image2-2-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 479px) 100vw, 479px" /><figcaption id="caption-attachment-26444" class="wp-caption-text">Altos niveles de inventario, largo tiempo de producción</figcaption></figure>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Principio de «Jalar» (<em>pull</em>) – la contraparte flexible del principio de empujar</h2>
<p>A diferencia del principio de empuje, donde cada proceso se controla por separado, sólo se controla un proceso en el principio de jalar de <a href="https://item24us.news/lean-production-methods-at-a-glance/"><strong>producción lean</strong></a> – el «<strong>proceso de marcapasos</strong>«, que por lo tanto funciona de forma totalmente independiente de los demás procesos. Los principios de atracción más comunes y conocidos son <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/kanban-control-de-materiales-y-produccion/"><strong>Kanban</strong></a>, <strong>FIFO (First In – First Out)</strong> y <strong>One-Piece Flow (OPF &#8211; Flujo de una sola pieza)</strong>, pero Con <strong>WIP</strong> («Trabajo constante en proceso») es también un sistema de tracción. Kanban ofrece una gran ilustración de cómo puede ser el principio de «jalar». Cuando se aplica Kanban, el proceso está determinado por un flujo de información que va en la dirección opuesta al flujo de producción. Por lo tanto, la producción está impulsada por las estaciones posteriores del proceso de producción. Un pedido de un cliente desencadena la fabricación de un producto. Una cadena de información que con frecuencia – aunque no siempre – comienza con el montaje final fluye hasta el suministro de material para la primera fase de trabajo. Cada célula de producción informa a la anterior de lo que necesita para completar su tarea. Con base en esta información, la célula <em>aguas arriba</em> puede producir exactamente lo que la siguiente necesita. De este modo, el producto se «trae» a través del proceso de producción. La ventaja es que cada célula recibe exactamente la cantidad de piezas que realmente necesita, evitando en la medida de lo posible el desperdicio debido a la sobreproducción y el almacenamiento. El tiempo de producción también se reduce. <em>¿Le gustaría aprender aún más sobre el principio de empujar y jalar?</em> Puede profundizar sus conocimientos en un módulo especial en la <a href="https://academy.item24.com/item.php?lang=en&amp;clang=en&amp;country=DE&amp;item_initialize_data_uri=https%3A%2F%2Fproduct.item24.de%2Fen%2Finitializedata&amp;cmd=post&amp;cmdClass=ilstartupgui&amp;cmdNode=109&amp;baseClass=ilStartUpGUI&amp;rtoken="><strong>Academia de <em>item</em></strong></a>.</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Item_LeanProduction_LK03_PushPrinzip_Slide_3_ES.webp" alt="Push y Pull" width="535" height="344" class="aligncenter wp-image-26754" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Item_LeanProduction_LK03_PushPrinzip_Slide_3_ES.webp 1022w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Item_LeanProduction_LK03_PushPrinzip_Slide_3_ES-300x193.webp 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Item_LeanProduction_LK03_PushPrinzip_Slide_3_ES-768x494.webp 768w" sizes="(max-width: 535px) 100vw, 535px" /></p>
<p>Al mismo tiempo, también es posible garantizar un <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/flujo-el-mundo-del-throughput-vs-el-mundo-del-costo/"><em><strong>flujo</strong></em></a> constante de material. En general, la producción basada en el principio «jalar» (es decir, centrada en las necesidades del cliente) permite un mayor rendimiento de entrega y cumplimiento de los plazos. La implantación de este tipo de producción requiere una reducción sistemática de los niveles de existencias y de los tiempos de producción, lo que a su vez requiere una sincronización de los procesos y un proceso de mejora continua. Esto puede lograrse mediante las tres medidas que hemos resumido brevemente aquí.</p>
<h3>Kanban</h3>
<p>Dado que el <a href="https://blog.item24.com/es/produccion-ajustada/kanban-en-la-produccion-lean/"><strong>principio Kanban</strong></a>, puede compararse con la reposición de los productos en los supermercados estadounidenses una vez que los clientes los retiran, también se conoce como el «<em>principio de los supermercados</em>«. Por lo tanto, una pieza debe reproducirse tan pronto como se ha utilizado para cumplir el pedido del cliente (justo a tiempo). Cada posible variante de producto está amortiguada en el proceso de producción, lo que garantiza que los niveles de existencias y los tiempos de producción sigan siendo comparativamente elevados.</p>
<figure id="attachment_26445" aria-describedby="caption-attachment-26445" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Image3-1.jpg" alt="kanban" width="600" height="400" class="wp-image-26445 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Image3-1.jpg 600w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Image3-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-26445" class="wp-caption-text">Menores tiempos de producción, bajos niveles de inventario</figcaption></figure>
<h3>FIFO (Primeros en llegar, primeros en salir)</h3>
<p>Según el principio <a href="https://blog.item24.com/en/lean-production/the-fifo-process-a-smart-storage-strategy/">FIFO (<em>First In – First Out</em>)</a>, las piezas de una cadena de valor añadido que se producen primero también se terminan primero. Esto mantiene bajos los costos de almacenamiento. Al evitar largos tiempos de almacenamiento, también se minimiza la pérdida de calidad de los materiales. En este caso, un número menor de productos diferentes se amortiguan en el proceso de producción, lo que significa que los tiempos de producción y los niveles de existencias son menores. Esto sólo afecta a los productos para los que se ha hecho un pedido, y exactamente en esa secuencia.</p>
<figure id="attachment_26446" aria-describedby="caption-attachment-26446" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Image4.jpg" alt="FIFO" width="600" height="400" class="wp-image-26446 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Image4.jpg 600w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Image4-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-26446" class="wp-caption-text">Tiempo de producción aún más corto, niveles de inventario, aún más bajos</figcaption></figure>
<h3>Flujo de una pieza (OPF)</h3>
<p>Cuando se utiliza el flujo de una pieza (OPF), las piezas pasan por el proceso de producción sin interrupción: «fluyen» de una estación de trabajo a otra. Los tiempos de producción y los niveles de existencias son más bajos en el flujo de una sola pieza porque no hay amortiguación provisional. Este método es, por tanto, el objetivo final del <a href="https://blog.item24.com/en/lean-production/lean-production-cip-is-changing-production-planning/"><strong>proceso de mejora</strong></a> continua que se encuentra en el corazón de la <em>producción lean</em>.</p>
<figure id="attachment_26447" aria-describedby="caption-attachment-26447" style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Image5.jpg" alt="flujo de una sola pieza" width="600" height="400" class="wp-image-26447 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Image5.jpg 600w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/08/Image5-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-26447" class="wp-caption-text">Tiempos de producción más bajos, inventarios más bajos posibles</figcaption></figure>
<p>Estos tres métodos de tracción tienen un nivel de stock superior definido – la tapa WIP. El objetivo es reducirlo a través del proceso de mejora continua (CIP) para lograr tiempos de producción más cortos – comenzando con Kanban, por ejemplo, y trabajando hacia FIFO, y luego OPF. No existen límites máximos de existencias en virtud del principio de empuje.</p>

		<div class="box note  ">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>Recomendamos contrastar este artículo con la posición establecida en: <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/la-falacia-del-min-max-y-eoq/"><strong>Refutación al balanceo de líneas</strong></a>. Donde el ingeniero Matías Birrell plantea que: <em>Muchas veces, las implementaciones de LEAN, entendidas como reducción de desperdicio, son enemigas de la productividad.</em> 
			</div>
		</div>
	
<hr />

		<div class="clearfix"></div>
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				<h4>Item</h4>Item es la empresa pionera en sistemas de construcción modular para aplicaciones industriales y líder en el mercado global. Lleva diseñando y comercializando soluciones de construcción para maquinaria, accesorios y plantas desde 1976. En la actualidad, la cartera de productos de item consta de más de 3.000 componentes de alta calidad, diseñados para uso en bases de máquinas, bancos de trabajo, soluciones de automatización y aplicaciones de producción lean.
			</div>
		</div>
	
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/produccion-una-comparacion-de-los-principios-de-empujar-y-jalar/">Producción: Una comparación de los principios de empujar y jalar</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La Falacia del MIN/MAX y EOQ</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/la-falacia-del-min-max-y-eoq/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Matías Birrell Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 23:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de restricciones (TOC)]]></category>
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		<category><![CDATA[EOQ]]></category>
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		<category><![CDATA[OTIF]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingenieriaindustrialonline.com/?p=26318</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué tenemos inventarios? Todos los bienes de consumo, como el jabón o los alimentos, incluso electrodomésticos &#8211; ya me entiende a qué me refiero &#8211; todos esos productos se encuentran en inventarios. Estamos acostumbrados a pensar en los inventarios de las tiendas, pero también están los inventarios en centros de distribución e incluso en &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/la-falacia-del-min-max-y-eoq/">La Falacia del MIN/MAX y EOQ</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>¿Por qué tenemos inventarios?</h2>
<p>Todos los bienes de consumo, como el jabón o los alimentos, incluso electrodomésticos &#8211; <em>ya me entiende a qué me refiero</em> &#8211; todos esos productos se encuentran en inventarios. Estamos acostumbrados a pensar en los inventarios de las tiendas, pero también están los inventarios en centros de distribución e incluso en bodegas de producto terminado de fábricas.</p>
<p>Este inventario tiene una característica única: <strong>se compró, despachó o fabricó antes de que un consumidor lo pidiera</strong>. Es que el inventario es necesario solo cuando la tolerancia a esperar del cliente es menor que el tiempo que demora en hacerlo disponible, al alcance del cliente. En caso de que los clientes estén dispuestos a esperar un tiempo igual o mayor que lo que demora en llegar el producto, no se necesita inventario.</p>
<p>Por lo tanto, <strong>todo el inventario debe generarse antes de la venta</strong>, por lo que requerimos de algún método que nos ayude a anticipar la cantidad adecuada de inventario.</p>
<p>Todo lo que iremos examinando acerca del inventario aplica a cada producto individual, a cada SKU (<a data-toggle="tooltip" data-placement="top" class="post-tooltip tooltip-top" title="Unidad de mantenimiento de stock"><em>stock keeping unit</em></a>).</p>
<h2>Pero, ¿Cuánto inventario es adecuado?</h2>
<p>Sabiendo que el inventario cuesta dinero, la respuesta empieza con las palabras “<em><strong>mínimo posible</strong></em>”. Pero sabiendo que el inventario genera las ventas, nuestra respuesta debe contener el objetivo también, para satisfacer la “<em><strong>máxima demanda esperada</strong></em>”.</p>
<p>La demanda tiene fluctuaciones, y si nuestro inventario se adecua al promedio de la demanda, con mucha frecuencia se producirán faltantes y perderemos ventas. Los faltantes (también llamados “quiebres” o <em>stock outs</em>) son precisamente lo que queremos evitar con el inventario.</p>
<p>Por último, el inventario se requiere para satisfacer ventas antes de que llegue otra reposición.<br />
Entonces, nuestra “fórmula” para calcular el inventario adecuado, o podemos decir también óptimo es:</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Se requiere el mínimo inventario para satisfacer la máxima demanda esperada antes de la próxima reposición.</strong></em></p>
<h2>¿Cuándo ocurre la próxima reposición?</h2>
<p>Ya vemos que el tiempo entre una reposición y otra es un elemento fundamental en nuestra fórmula. Podemos expresar la “<em>máxima demanda esperada</em>” como el promedio diario multiplicado por el tiempo de reposición y multiplicado por un factor de seguridad.</p>
<p>Si el tiempo crece, el inventario crece. Y viceversa. Veremos que este hecho es parte importante de una nueva manera de administrar los inventarios, pero primero entendamos cómo funcionan la mayoría de las cadenas de suministro.</p>
<p>Una orden de reposición puede ser:<em> una orden de producción, o una orden de compra, o una orden de despacho</em>. En todos los casos, <strong>una</strong> “<strong>orden” es una decisión</strong>, lo que es muy buena noticia, porque podemos hacer algo distinto si queremos.</p>
<p>Antes de seguir con nuestras deducciones, reflexione un momento sobre el hecho de que el inventario es un resultado de esta decisión. Si en su empresa no están contentos porque tienen exceso de inventario y al mismo tiempo tienen faltantes, no se olvide de que ese es un resultado de las decisiones de reposición tomadas días atrás.</p>
<p><em>¿Cuándo ocurre la próxima reposición?</em> La respuesta ahora es obvia: cuándo lo decidimos nosotros.</p>
<h2>¿Cómo se decide hoy cuándo reponer?</h2>
<p>Al hacer una búsqueda en internet, aparecen algunos artículos como: <em><a href="https://blog.nubox.com/empresas/reposicion-de-inventario">https://blog.nubox.com/empresas/reposicion-de-inventario</a></em>, <em><a href="https://biddown.com/no-sabes-cuando-pedir-mas-stock-calcula-reorder-point-rop/">https://biddown.com/no-sabes-cuando-pedir-mas-stock-calcula-reorder-point-rop/</a></em>, <em><a href="https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448199316.pdf">https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448199316.pdf</a></em>, y varios otros, que tienen en común algunas cosas:</p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Todos enfatizan la importancia de hacer una buena gestión del inventario para tener buena rentabilidad.</li>
<li>Todos mencionan algún tipo de punto de reorden, algunos son explícitos con el método MIN/MAX y también con el lote económico de reposición.</li>
</ul>

		</div>
	

		<div class="box info  ">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>Como anécdota, NIKE publica esta página <a href="https://www.nike.com/cl/help/a/disponibilidad-del-producto-gs">https://www.nike.com/cl/help/a/disponibilidad-del-producto-gs</a> para decir que el producto que uno busca y no encontró estará disponible cuando haya existencias… a mí no me ayudó mucho, la verdad.
			</div>
		</div>
	
<p>Y mirando libros y programas de estudio, vemos que el tema de MIN/MAX y <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-inventarios/cantidad-economica-de-pedidos-eoq/"><strong>EOQ (economic order quantity)</strong></a> son recurrentes, como métodos para decidir cuándo y cuánto reponer de cada SKU. Echemos un vistazo a estos conceptos.</p>
<h2>El método MIN/MAX y EOQ</h2>
<p>Estando de acuerdo con todo lo dicho más arriba en este artículo, el objetivo del método es tener disponibilidad al mínimo costo posible.</p>
<p>El método consiste en determinar un mínimo de unidades en inventario que deben satisfacer las ventas mientras llega lo que vamos a pedir. Por eso a veces a esta cantidad mínima se le llama <strong>ROP</strong> (reorder point), punto de reorden.</p>
<p>Y la cantidad a pedir va a completar un máximo de unidades. En general esta cantidad se ha calculado con una fórmula que optimiza costos y que resulta en un lote económico de reposición.</p>
<p>Veamos cada una de estas cosas con más detalle y qué efectos tiene utilizar el método.</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/EOQ_1.png" alt="EOQ_1" width="509" height="318" class="aligncenter size-full wp-image-26319" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/EOQ_1.png 509w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/EOQ_1-300x187.png 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></p>
<p>En esta figura se representa en teoría lo que dice el método, pero nótese que hay dos elementos poco realistas en el gráfico: <em><strong>1)</strong> en cada reposición aparece como que el pedido llegó el mismo día que se ordenó</em>; <em><strong>2)</strong> hay una regularidad perfecta en la demanda</em>.</p>
<p>La realidad se acerca mucho más a este otro gráfico:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/Inventario.png" alt="Inventario" width="618" height="239" class="aligncenter size-full wp-image-26320" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/Inventario.png 618w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/Inventario-300x116.png 300w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" /></p>
<p>Entre que se pone el pedido y llega la reposición hay un tiempo de suministro, no es instantáneo. Y el consumo o demanda es variable. Lo primero explica que el inventario pueda agotarse. Y nuevamente, si la reposición fuera instantánea, no necesitamos inventario.</p>
<p>Pero quiero detenerme un momento en la variabilidad de la demanda. Como se ve en el gráfico, cuando la reposición se hace fijando el ROP o MIN en una cantidad fija, y la demanda es variable, ocurre lo que se ve aquí: el tiempo entre una orden de reposición y otra es variable.</p>
<p>Volvamos a revisar lo que ya sabemos: el inventario necesario para generar ventas depende del tiempo de reposición. Por lo tanto, si el tiempo de reposición cambia en el tiempo, pero el inventario no, entonces el inventario que se mantiene es casi siempre erróneo, con un sesgo hacia el exceso.</p>
<p>Es decir, <strong>el método MIN/MAX, <em>tan popular en programas académicos</em>, es un método que conduce a tener siempre inventarios equivocados</strong> (excepto cuando la demanda tiene poca variabilidad).</p>
<p><strong>Uno de los elementos de una solución al problema crónico de los inventarios, me refiero al problema de tener excesos y faltantes simultáneamente, es fijar la frecuencia de reposición.</strong></p>
<p>Si fijamos la frecuencia, ya el MIN no es relevante. El MAX será la cantidad que debemos mantener, pero si desde la última orden hubo pocas ventas, la cantidad a pedir será bastante menor que la EOQ – lote económico de orden.</p>
<p>La cantidad EOQ se calcula con una fórmula que involucra <em><strong>costo del faltante</strong></em> y <em><strong>costo de almacenamiento</strong></em> más <em><strong>costo de generar una orden</strong></em>. El concepto es que, si la cantidad es grande, el costo de almacenamiento es mayor, pero el costo de generar órdenes es menor (son menos órdenes al año).</p>
<p>En primer lugar, el costo del faltante es muy difícil de estimar y es probable que sea mucho mayor al estimado. Hay dos aspectos que se subestiman. El primero es que los faltantes pueden restar reputación y eso reduce la demanda futura. Y el segundo aspecto es que un faltante afecta a las ventas también de un modo diferente si se mantiene más o menos tiempo. Otros aspectos generados por los agotados:</p>

		<div class="thumbdown tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Ventaja al competidor</li>
<li>Pérdida de credibilidad</li>
<li>No llegamos a nuestro consumidor final</li>
<li>Menores ingresos</li>
</ul>

		</div>
	
<p>En general se puede decir que a las ventas también aplica el principio de Pareto, el de 80/20. Este principio dice que el 20% de los factores es responsable del 80% del resultado. <em>Los números 80 y 20 son referencias para indicar la asimetría.</em></p>
<p>En un caso que conocí bien, el 5% de faltantes estaba generando un 30% de ventas perdidas. Esto lo sé porque cuando ese 5% se eliminó, las ventas crecieron 40%. (Nótese que, de un total de 100, se estaba vendiendo 70; al incrementar 40%, 70 x 1.40, esto da 98).</p>
<p>Por lo tanto, en la fórmula de EOQ se subestima mucho el costo de faltante.</p>
<p>Pero, además, los costos de almacenamiento y de generar las órdenes son habitualmente costos hundidos, o fijos, como quiera verlos. El primero es lo que cuesta el espacio de bodega. Y este se hace variable solo si hacemos crecer el inventario por sobre cierto nivel. Y el de generar órdenes se compone de sueldos de personas que no cambian si uno hace más o menos órdenes. Para efectos prácticos, los costos marginales de estas dos componentes son cercanos a cero.</p>
<p>Al aplicar la fórmula ahora, la cantidad EOQ resultante es muy pequeña, por lo que es irrelevante.</p>
<p>Lo dicho para el costo de generar órdenes es válido para el transporte y para la producción, donde los<em> setups</em> rara vez tienen costo real.</p>
<p>Por lo dicho, <strong>el método MIN/MAX y el lote EOQ son falacias</strong>, que conducen a malas decisiones de reposición de inventarios.</p>
<h2>La alternativa de TOC</h2>
<p>TOC es <em>Theory Of Constraints</em>, teoría de restricciones, creada por el Dr. Goldratt y sus principios también se aplican a los inventarios.</p>
<p>Tomando la definición del principio, nuestro objetivo será tener el mínimo inventario para satisfacer la máxima demanda esperada antes de la próxima reposición.</p>
<h3><em>Primero explicaré la solución genérica y luego distinguiré algunos casos</em></h3>
<p>Como ya mencioné, lo primero es <strong>FIJAR LA FRECUENCIA</strong>. Esto es una decisión, no es un resultado. Por lo que esta decisión reduce la variabilidad del tiempo de reposición drásticamente.</p>
<p>Lo segundo es<strong> ignorar los lotes óptimos y llevar a la frecuencia a lo máximo razonable</strong> (veremos qué significa razonable al distinguir casos), por lo que el tiempo entre orden y orden se reduce al mínimo posible. Como el inventario es proporcional al tiempo de reposición, el inventario resultante es menor, ocupando menos espacio y atrapando menos dinero.</p>
<p>Ahora, con menos dinero invertido, tenemos inventario para más del 98% de los casos de demanda, elevando nuestro <em><strong>fill rate</strong></em> a casi 100%.</p>
<p>El método consiste en reponer con la frecuencia fijada solo lo que le falta a nuestro inventario objetivo, que en jerga de TOC se llama <strong>AMORTIGUADOR</strong>.</p>
<h3><em>¿Cómo sabemos que el amortiguador es el adecuado?</em></h3>
<p>El primer amortiguador para cada SKU se debe estimar. Hay variadas maneras de hacerlo y se encuentran en la literatura de TOC. Pero no es relevante hacer un cálculo muy exacto para este estado inicial, por lo que recomiendo una fórmula simple. Yo personalmente <strong>prefiero una suma móvil</strong> de los últimos X días durante unos 3 a 6 meses, donde X es el número de días correspondiente al tiempo de reposición. El tiempo de reposición debe incluir todo: los días entre una orden y otra, y también todo el tiempo de suministro (producción y transporte). El amortiguador es el máximo de esas sumas.</p>
<p>Pero la demanda por un SKU puede cambiar, por lo que el amortiguador también debe cambiar. La <em><strong>Administración Dinámica de Amortiguadores es la técnica de TOC</strong> </em>para automatizar este procedimiento por el cual el amortiguador individual de cada SKU va siguiendo la demanda real. Se basa en colores, tiene ciertas reglas, y consiste en que se incrementa el amortiguador en un tercio cuando se detecta que se está consumiendo inventario más rápido de lo que se repone. Y se reduce un tercio cuando se detecta que el consumo ahora se hizo más lento.</p>
<h3><em>Casos genéricos distinguibles </em></h3>
<p>Hay tres casos que vale la pena distinguir en general:<br />

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Puntos de acopio o de venta de la misma cadena</li>
<li>Bodega central o centro de distribución abastecido localmente</li>
<li>Bodega central o centro de distribución abastecido de importación</li>
</ul>

		</div>
	
<p><em><strong>Caso 1:</strong> </em>El primer caso corresponde a nodos que nos pertenecen, por lo que tenemos total control sobre su operación. En general, estos puntos pueden tener reposición diaria, lo que lleva a reducir mucho los inventarios, y al mismo tiempo es raro mantener un faltante más allá de un día. El criterio es reducir el tiempo al mínimo; si no es un día, que sean dos o a lo más tres.</p>
<p>Si, por ejemplo, tenemos varios puntos de venta en una ciudad alejada del centro de distribución, donde se vende un camión cada tres días, es posible hacer un viaje cada tres días a esa ciudad entregando en cada punto de venta. Cuando estos crecen en número, puede ser mejor tener una bodega regional que atienda a esa y otras ciudades cercanas, siguiendo el mismo principio.</p>
<p>Cuando los nodos nos pertenecen, no tiene sentido que la reposición no pueda hacerse con alta frecuencia. De hecho, hoy deben ir camiones con mucha frecuencia, pero no para reponer SKUs que se vendieron ayer.</p>
<p><em><strong>Caso 2: </strong></em>El segundo caso es una bodega que se abastece de una planta de producción propia o de proveedores locales. En ambos casos (por razones distintas), poner órdenes diarias es un ejercicio inútil.</p>
<p>En el caso de la producción, lo normal será que la programación no acepte órdenes para producir el mismo SKU varios días seguidos, porque eso llevaría a desperdiciar capacidad en la restricción (ver artículo <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/"><em><strong>Refutación al balance de líneas</strong></em></a>).</p>
<p>Y si los proveedores locales reciben todos los días órdenes de compra por el mismo SKU, lo más probable es que consoliden todas esas órdenes para despacharlas en una vez a la semana.</p>
<p>Por estas razones, mi recomendación para este segundo caso es fijar la frecuencia en una orden semanal por cada SKU. Esto lleva a dividir los SKUs en cinco grupos (esto es un ejemplo), y tendremos los del lunes y los del martes, y así sucesivamente. El encargado de reponer solo debe completar amortiguadores del grupo del día.</p>
<p><em><strong>Caso 3: </strong></em>El tercer caso es el que más me ha hecho pensar. <strong>Hasta ahora no lo he dicho explícitamente, pero habrá notado que este método prescinde de los pronósticos</strong>: <em>reponga solo lo que se consumió y ajuste en forma dinámica los amortiguadores.</em></p>
<p>El pronóstico contiene errores, a veces subestima demanda y otras veces la sobrestima. Mientras más pequeña la población que atiende un nodo, mayor es el error relativo. Es decir, una tienda que atiende a 5.000 personas requiere más inventario por habitante que una bodega que atiende a 50.000 personas. Este método de reposición frecuente reduce los inventarios en los nodos de mayor error.</p>
<p>Este fenómeno de reducir el error relativo al crecer la población se llama <strong>agregación estadística</strong>, si está muy bien estudiado matemáticamente. La agregación estadística también ocurre al alargar el tiempo. El problema con esto, ya sabemos, es que crece el inventario proporcionalmente.</p>
<p>El tercer caso, donde el centro de distribución se abastece por importaciones, es uno donde el tiempo de reposición es naturalmente largo. Primero, el tiempo de tránsito no puede ser más corto sin elevar el costo (pasar de marítimo a aéreo, por ejemplo). Pero, además, para llenar contenedores, tal vez se requiera de la venta de una o dos semanas. Estos dos factores hacen que el tiempo de reposición no pueda reducirse, para nadie; es decir, los competidores tienen las mismas condiciones.</p>
<p>Como podemos ver, al tener agregación estadística por el tiempo largo, y además tener la máxima agregación estadística poblacional, el error de pronóstico de demanda para este caso particular es mucho menor en forma relativa.</p>
<p>Aun así, fijar la frecuencia por cada SKU tendrá los mismos beneficios ya descritos. Sin embargo, el método de ajuste de amortiguadores puede modificarse, incorporando técnicas de pronóstico, haciendo a este método más robusto todavía.</p>
<hr />
<h2>Conclusiones</h2>
<p>Tanto las “<em><strong>mejores prácticas</strong></em>” de la industria como los contenidos de programas académicos están atrasados en muchas partes, y la prueba está a la vista. Basta con ir a un supermercado o a una tienda con una lista de compras con 10 ítems, <em>¿Cuántas veces encuentra toda la lista?</em> Y, aun así, la tienda está llena de inventario.</p>
<p>Haga otra prueba; mire la fecha de elaboración de algo no perecible que se produzca en el país y comprobará que son varias semanas desde que se produjo y usted lo tomó en sus manos. Eso habla de exceso de inventario.</p>
<p><em>Ahí está el resultado.</em></p>
<p>Y, por otro lado, las cadenas de suministro que han adoptado TOC para transformarse, han reducido inventarios y han elevado sus niveles de servicio cerca del 100%.</p>
<p>Siempre se puede mejorar mucho más; pero para eso se requiere adquirir más conocimiento. Espero que eso le haya pasado leyendo este artículo.</p>
<hr />

		<div class="clearfix"></div>
		<div class="about-author about-author-box container-wrapper">
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			<div class="author-info">
				<h4><strong>Matías Birrell Rodríguez</strong></h4>De profesión, ingeniero civil de industrias, con mención en mecánica, con un MBA en finanzas. Pero principalmente, experto en Teoría de Restricciones y autor de libros acerca de este tema, habiendo trabajado y aprendido directamente con el Dr. Goldratt en Goldratt Group. Adicionalmente es director de <strong><a href="http://www.goldfish.cl">www.goldfish.cl</a></strong>, empresa que ofrece aplicaciones en la nube, simples y asequibles, para aplicar estos conceptos a las decisiones diarias. <a href="https://otif100.com"><strong>OTIF100</strong></a> (manufactura), <a href="https://fillrate100.com"><strong>Fill Rate 100</strong></a> (cadena de suministro).
			</div>
		</div>
	
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			</item>
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		<title>Refutación al Balanceo de Líneas</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Matías Birrell Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 18:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de inventarios]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Hace algunos años, en este portal se publicó Balanceo de Líneas, donde se cita al Dr. Eliyahu Goldratt, diciendo “Una hora perdida en el cuello de botella, es una hora perdida en todo el sistema”, pero en el artículo faltó analizar las líneas como sistemas. La conclusión de ese artículo es que balancear líneas de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/">Refutación al Balanceo de Líneas</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Hace algunos años, en este portal se publicó <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/">Balanceo de Líneas</a>, donde se cita al Dr. Eliyahu Goldratt, diciendo <em>“Una hora perdida en el cuello de botella, es una hora perdida en todo el sistema”</em>, pero <strong>en el artículo faltó analizar las líneas como sistemas</strong>.</span></p>
<p><span>La conclusión de ese artículo es que balancear líneas de fabricación o ensamble reduce los costos unitarios, y dice además que “El <em>balance</em> o <em>balanceo de línea</em> es una de las herramientas más importantes para la gestión de la producción, dado que de una línea de fabricación equilibrada depende de la optimización de ciertas variables que afectan la productividad de un proceso, (&#8230;)”</span></p>
<p><span>En el presente artículo iniciaré la exposición precisamente desde la frase del Dr. Goldratt, quien hizo diversos experimentos para demostrar que balancear las capacidades en una línea reduce la productividad del sistema, incrementando el costo de producción.</span></p>
<h2><span lang="ES-MX">Líneas de fabricación o ensamble como sistemas<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>Un sistema es un conjunto de elementos interdependientes con un propósito. Una línea de fabricación o ensamble se ajusta a esta definición: cada estación de trabajo es dependiente de otra y entre todas tienen el propósito de crear un producto a partir de materia prima.</span></p>
<p><span>Una de las características principales de un sistema es que se requiere de la sincronización de todas las partes para que se produzca el resultado. En este sentido, la producción de un producto es un resultado emergente del sistema como un todo. Ninguna de las partes es capaz de producirlo por sí misma, ni siquiera un subconjunto de ellas. Esto es fácil de demostrar. Si lo anterior fuera cierto, ese subconjunto es nuestro sistema y el resto sobra.</span></p>
<p><span>En este sentido, necesitamos a todas las partes para que se genere el producto. Esto era obvio, sin embargo, lo que no es tan obvio es entender cómo logramos la máxima productividad de un sistema.</span></p>
<h2><span lang="ES-MX">En la realidad existe la variabilidad<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>Para hacer la demostración requerida para refutar el citado artículo, empezaré por establecer un hecho de la realidad. <strong>El tiempo de proceso de una unidad en una estación de trabajo es un tiempo dentro de un rango, no es una cantidad específica de minutos</strong>.</span></p>
<p><span>Por ejemplo, cuando en una estación decimos que un producto demora 2 minutos, sabemos que eso es un promedio, pero que podría ser 1 minuto o 5 minutos.</span></p>
<p><span>Respecto de los tiempos de proceso sabemos que tienen una asimetría marcada hacia la derecha. Vea el siguiente gráfico:</span></p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/moda-mediana-media.png" alt="moda mediana media" width="482" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-26129" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/moda-mediana-media.png 482w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/moda-mediana-media-300x218.png 300w" sizes="(max-width: 482px) 100vw, 482px" /></p>
<p><span>Al hacer nuestras mediciones de tiempos de proceso en una estación de trabajo, considerando el proceso de partes idénticas, después de un gran número de casos obtenemos una tabla de resultados con una gran dispersión.</span></p>
<p><span>Nunca se pudo procesar en 0 segundos o menos, lo que era evidente. En unos pocos casos se logró el proceso en 50-70 segundos, la mayoría de los casos está entre 70 y 120 segundos, pero no pocos casos están en el rango entre 120 y 250 segundos. En realidad, vemos que la mitad de los casos está en el último rango.</span></p>
<p><span>En mi experiencia de más de quince años, este gráfico representa la realidad de la gran mayoría de los procesos en todo tipo de fábricas.</span></p>
<p><span>Aunque sé que existe una diferencia entre la mediana y la media (o promedio), usaré el promedio para simplificar. Y podemos decir que un proceso tiene una probabilidad de 50% de estar funcionando en su promedio o más rápido. Esto lo usaré a continuación en la siguiente demostración.</span></p>
<h2><span lang="ES-MX">Efecto de la dependencia de los procesos<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>La variabilidad afecta a todos los recursos. Vamos a distinguir la variabilidad por causas comunes de la que tiene causas especiales. Las causas especiales son todas esas que son identificables fácilmente, por ejemplo, un corte de energía.</span></p>
<p><span>Las causas comunes son muchas y variadas, y para todos los efectos prácticos, las causas que detienen a un proceso no necesariamente afectan a otros procesos. Por lo tanto, la productividad de un proceso en un instante puede estar por encima de su promedio mientras que la de otro está por debajo.</span></p>
<p><span>Consideremos ahora una línea genérica (de fabricación o de ensamble):</span></p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/linea-de-fabricacion.png" alt="línea de fabricación" width="723" height="181" class="aligncenter size-full wp-image-26130" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/linea-de-fabricacion.png 723w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/linea-de-fabricacion-300x75.png 300w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" /></p>
<p><span>Tenemos una dirección de <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/flujo-el-mundo-del-throughput-vs-el-mundo-del-costo/"><em><strong>flujo</strong></em></a> y sabemos que un recurso no puede procesar nada si no ha recibido material desde el anterior.</span></p>
<p><span>Diseñemos nuestro proceso para que produzca 10 unidades por hora. Después de un rato, el proceso ya está en régimen y todos los recursos están procesando lo que pueden.</span></p>
<p><span>Veamos qué pasa si balanceamos la línea, es decir, todos los recursos tienen una capacidad promedio de 10 u/h (o un tiempo promedio de 6 minutos por unidad).</span></p>
<p><span>Ya sabemos que la probabilidad de producir 10 u/h o más es un 50%. Miremos lo que ocurre en los dos primeros recursos en las tres primeras horas:</span></p>
<table width="665">
<tbody>
<tr>
<td width="166">
<p style="text-align: center;"><strong>Periodos</strong></p>
</td>
<td width="166" style="text-align: center;"><strong>Recurso 1</strong></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><strong>Recurso 2</strong></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><strong>Producción total</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="166">
<p style="text-align: center;"><strong>Primera hora</strong></p>
</td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>7 u/h</span></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>15 u/h</span></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>7 u/h</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="166" style="text-align: center;"><strong>Segunda hora</strong></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>14 u/h</span></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>6 u/h</span></td>
<td width="166">
<p style="text-align: center;"><span>6 u/h</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="166" style="text-align: center;"><strong>Tercera hora</strong></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>9 u/h</span></td>
<td width="166" style="text-align: center;"><span>9 u/h</span></td>
<td width="166">
<p style="text-align: center;"><span>9 u/h</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span>A pesar de que en promedio cada uno de los recursos sí es capaz de hacer 10 u/h, al combinarlos en cada periodo, al no sincronizarse las capacidades, se cumple lo que decía el Dr. Goldratt: <em><strong>el sistema se mueve al ritmo del más lento</strong></em>.</span></p>
<p><span><strong><em>¿Acaso no sabíamos esto ya?</em> ¡Claro que sí!</strong>, pero <strong>el balanceo de capacidad, que es una de las técnicas enseñadas en muchos cursos universitarios, ignora el efecto sistémico de la combinación</strong>.</span></p>
<p><span>Al extender este efecto al resto de los recursos, podemos fácilmente ver que la probabilidad de que una línea balanceada produzca a la velocidad promedio de diseño es aproximadamente 0.5<sup>n</sup>, siendo <em>n</em> el número de recursos encadenados en la línea. En este caso, con 7 recursos, la probabilidad de lograr 10 u/h de producto terminado es ~ 0.8%, es decir, de un año de 300 días de trabajo, solo 2 se alcanzaría la productividad de diseño de la línea.</span></p>
<p><em><strong>Mientras mejor sea el balanceo, peor el desempeño.</strong></em></p>
<h2><span lang="ES-MX">¿Qué le ocurre al costo al balancear las líneas?<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>De la conclusión anterior, ahora sabemos que tendremos un ~20% menos de productos terminados comparado con el plan original (o peor), por lo que todo el costo de producción asociado a operar la línea (descontada la materia prima) se dividirá en menos productos, lo que hará crecer al costo real unitario en 25% (o más).</span></p>
<p><span>Entonces, para reducir el costo unitario total (el único que es relevante) hay que lograr que el sistema maximice su productividad como un todo, y no la productividad de cada uno de los recursos.</span></p>
<h2><span lang="ES-MX">¿Y si es una línea de montaje?<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>Normalmente, uno ve fábricas donde los recursos están aislados unos de otros y el material (<a data-toggle="tooltip" data-placement="top" class="post-tooltip tooltip-top" title="work in progress">WIP</a>) debe trasladarse de un centro a otro. Pero con la idea de acelerar el proceso, y siguiendo el modelo atribuido a Ford, algunas líneas se disponen de un modo donde no hay espacio para acumular WIP y toda la línea avanza al mismo tiempo.</span></p>
<p><span>Ahora que ya sabe lo que ocurre al balancear una línea, mire lo que ocurre con una línea de montaje ¡aunque no esté balanceada!</span></p>
<p>Al no poder acumular WIP entre recursos, la línea completa avanza al ritmo del más lento. Pero, ¿Cuál es el más lento? Miremos nuevamente el gráfico:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/moda-mediana-media.png" alt="moda mediana media" width="482" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-26129" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/moda-mediana-media.png 482w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2021/07/moda-mediana-media-300x218.png 300w" sizes="(max-width: 482px) 100vw, 482px" /></p>
<p><span>Hacia el lado derecho tenemos “<em>la cola</em>” de la distribución, y ya vimos que no es para nada improbable que un recurso esté en ese ciclo productivo.</span></p>
<p><span>A diferencia del caso general, donde el poco WIP que se puede acumular sí les permite a algunos recursos amortiguar algo el efecto de la dependencia, en el caso de la línea de montaje esto no es posible. En este caso, la línea completa se mueve al ritmo del recurso que esté operando en su cola.</span></p>
<p><span>Si uno tiene 7 recursos acoplados, ya sabemos que la probabilidad de que al menos uno esté en la cola es 99%. Si la línea tiene algunas decenas de estaciones (como son las ensambladoras de productos voluminosos, como automóviles), es seguro que están operando muy por debajo de sus posibilidades.</span></p>
<p><span>En una línea de montaje se vuelve increíblemente relevante reducir la variabilidad, lo que lleva a la empresa a un <a data-toggle="tooltip" data-placement="top" class="post-tooltip tooltip-top" title="Abundancia desordenada">maremágnum</a> de proyectos de mejora que cuestan mucho tiempo y dinero. Y tampoco se logra eliminar las colas de la distribución. Parece una tarea sisífea mejorar la productividad.</span></p>
<p><span>Hasta <a href="https://futurism.com/musk-automation-bad-idea">Elon Musk se arrepiente</a> de tanta automatización en la línea de Tesla, aunque no estoy seguro de sí advirtió ya el efecto que acabo de describir o tiene otras razones, pero ve que sus resultados están por debajo de lo planeado.</span></p>
<p><span><strong>La solución es encontrar al recurso que sea la restricción de todo el sistema (tenga la menor capacidad promedio) y aislarlo, permitiendo que se acumule WIP antes y después</strong>. Esto elevará bastante la productividad total del sistema. Y sí, me doy cuenta de la inversión que se requiere para modificar <em>layout</em>, pero con un incremento de tan solo 10% en productividad total, estoy seguro de que ese proyecto es rentable.</span></p>
<h2><span lang="ES-MX">“Si no balanceamos la línea, hay mucho desperdicio”<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>En nuestro ejemplo, supongamos que el tercer recurso es nuestra restricción, el que tiene una capacidad promedio de 10 u/h, y el resto tiene 20 u/h o más.</span></p>
<p><span>Primero aclarar que el doble no es una exageración. La capacidad de la línea para recuperarse cuando hay bajas, o en otras palabras, para absorber la variabilidad, depende de esta capacidad extra. Si es poco el exceso respecto de la restricción, todavía tenemos un problema con la variabilidad. En mi experiencia, esta capacidad extra, que en jerga de <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/teoria-de-restricciones-toc/teoria-de-restricciones-toc-por-donde-comenzar/"><em><strong>Teoría de Restricciones (TOC)</strong></em></a> se llama <em><strong>capacidad protectiva</strong></em>, debe superar el 30-50% y a veces más.</span></p>
<p><span>Entonces vemos que, si alimentamos a la línea con todo el material que es capaz de procesar el primero, en poco tiempo tenemos una acumulación intolerable de WIP en los pasillos de la planta, porque la restricción no es capaz de drenar ese WIP. De hecho, lo que ocurre es que uno tiene la sensación de que el cuello de botella se está moviendo dentro de la planta. Esto último es uno de los síntomas de lo contrario, de que hay capacidad en exceso. Y cuando hay exceso de WIP, son varios los efectos por los cuales se desperdicia capacidad, incluso en la restricción. Y aquí aplica la frase “<em>una hora perdida en el cuello de botella, es una hora perdida en todo el sistema</em>”.</span></p>
<p><span>Debemos controlar la cantidad de WIP para lograr que la restricción siempre tenga trabajo pero que no sea tanto que desperdicie capacidad. En otro artículo profundizaré en cómo se desperdicia capacidad con el exceso de WIP.</span></p>
<p><span>Este mecanismo de control de WIP debe liberar material a proceso al ritmo que dicte la restricción, por lo que todos los demás recursos tendrán tiempos ociosos. Pero estos tiempos ociosos no son reales desperdicios de capacidad; son en realidad tiempos de espera para que el sistema se sincronice al ritmo de la restricción. <strong>En jerga de TOC esto es un amortiguador, que es el mecanismo para lograr la máxima productividad</strong>.</span></p>
<p><span>Por eso he escrito que, muchas veces, las implementaciones de LEAN, entendidas como reducción de desperdicio, son enemigas de la productividad.</span></p>
<blockquote class=" quote-simple "><p>Muchas veces, las implementaciones de LEAN, entendidas como reducción de desperdicio, son enemigas de la productividad. <cite>Matías Birrell</cite></p></blockquote>
<p><span>Además, un operario recibe el mismo sueldo si opera una máquina de mayor o menor capacidad. Por lo que el gasto en sueldo no cambia si uno tiene máquinas de más capacidad. Mire los precios de las máquinas y verá que aumentar al doble de capacidad no cuesta el doble de inversión.</span></p>
<p><span>Todos los tiempos que se generan así no son <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/los-siete-desperdicios/"><em><strong>desperdicios</strong></em></a>, y son excelentes para practicar las <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/"><em><strong>5S</strong></em></a> o para hacer el mantenimiento preventivo.</span></p>
<p><span>Ahora puede ser un buen momento para reformular el indicador de productividad. Si las órdenes de producción son las que se necesitan y no más, cuando aumenta el tiempo “ocioso” es signo de que aumentó la productividad.</span></p>
<h2><span lang="ES-MX">“No sé, algo no me convence&#8230;”<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>Para demostrar el efecto del balanceo de línea le sugiero un experimento que puede hacer en su casa o con su equipo de trabajo.</span></p>
<p><span>Consiga 100 fichas y 7 dados, y arme una línea de producción con 7 estaciones. A cada estación se le asigna un dado, que será nuestra simulación de variabilidad. Note que el dado no es asimétrico, porque es uniforme entre 1 y 6, aunque puede ser que exagere la dispersión. Pero es un buen simulador de capacidad variable.</span></p>
<p><span>Si se hace la simulación de un día de trabajo, cada estación lanza su dado y produce como máximo el número que sacó. Si saca un 5 y tiene tres fichas, solo puede pasarle al siguiente 3 fichas. No se pueden usar las fichas que me van a pasar en el mismo turno. El primer recurso “produce” lo que sacó el dado porque tiene suministro ilimitado de fichas.</span></p>
<p><span>¿Cuánto es la capacidad promedio de un dado? Es el promedio de todos sus números. La suma es 1+2+3&#8230;+6 = 21 y eso dividido en seis da 3.5. O sea que cada estación tiene una capacidad promedio de 3.5 unidades/día. En 20 días deben ser capaces de hacer 70 unidades.</span></p>
<p><span>Para empezar el experimento en régimen, reparta 4 fichas a cada uno, y ahora hagan 20 días de producción.</span></p>
<p><span>Compare lo que obtuvo con las 70 unidades esperadas.</span></p>
<p><span>Este experimento ahorra horas de discusión y de demostraciones matemáticas, y es mucho más divertido. Después se pueden hacer variaciones para demostrar otras cosas, como que estar cambiando personas de un sitio a otro solo incrementa la variabilidad, pero no consigue más capacidad.</span></p>

		<div class="box download  ">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>Para que haga este experimento hemos desarrollado el <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/el-juego-de-la-pizza/"><strong>Juego de la Pizza</strong></a>
			</div>
		</div>
	
<h2><span lang="ES-MX">Conclusión<o:p></o:p></span></h2>
<p><span>Balancear la línea de producción solo reduce la capacidad total de la línea. Y peor todavía, la capacidad real es bastante menor que la planeada, por lo que va a incumplir en una gran proporción de los pedidos, además del obvio efecto sobre las ventas facturadas.</span></p>
<p>Mi nombre es Matías Birrell, puedes encontrarme en <a href="http://www.goldfish.cl"><em><strong>Goldfish</strong></em></a>.</p>
<hr />

		<div class="clearfix"></div>
		<div class="about-author about-author-box container-wrapper">
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			<div class="author-info">
				<h4><strong>Matías Birrell Rodríguez</strong></h4>De profesión, ingeniero civil de industrias, con mención en mecánica, con un MBA en finanzas. Pero principalmente, experto en Teoría de Restricciones y autor de libros acerca de este tema, habiendo trabajado y aprendido directamente con el Dr. Goldratt en Goldratt Group. Adicionalmente es director de <strong><a href="http://www.goldfish.cl">www.goldfish.cl</a></strong>, empresa que ofrece aplicaciones en la nube, simples y asequibles, para aplicar estos conceptos a las decisiones diarias. <a href="https://otif100.com"><strong>OTIF100</strong></a> (manufactura), <a href="https://fillrate100.com"><strong>Fill Rate 100</strong></a> (cadena de suministro).
			</div>
		</div>
	
<p>&nbsp;</p>
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/">Refutación al Balanceo de Líneas</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Heijunka: Nivelación de la producción</title>
		<link>https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/heijunka-nivelacion-de-la-produccion/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 22:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lean Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Balance de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Heijunka]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo Takt]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Heijunka es una de las técnicas más importantes en la implementación de Lean Manufacturing, dado que supone el máximo grado de compromiso con la filosofía JIT, ¿La razón? La búsqueda por nivelar el flujo del producto de acuerdo al comportamiento real de la demanda. ¿Qué es Heijunka? Heijunka significa nivelación de la producción, y consiste en el medio utilizado para adaptar el &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/heijunka-nivelacion-de-la-produccion/">Heijunka: Nivelación de la producción</a> se publicó primero en <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com">Ingenieria Industrial Online</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heijunka</strong> es una de las técnicas más importantes en la implementación de <em><strong>Lean Manufacturing</strong></em>, dado que supone el máximo grado de compromiso con la filosofía JIT, <em>¿La razón?</em> La búsqueda por nivelar el flujo del producto de acuerdo al comportamiento real de la demanda.</p>
<h2>¿Qué es Heijunka?</h2>
<p><strong>Heijunka</strong> significa <em>nivelación de la producción</em>, y consiste en el medio utilizado para adaptar el flujo de producción al comportamiento de la demanda.</p>
<p>Así entonces, se mitigará el impacto causado por las fluctuaciones de la demanda y sus efectos en los inventarios del sistema.</p>
<div id="cc-m-5934449113" class="j-module n j-text ">
<p>Ahora bien, vale la pena considerar y aclarar que la nivelación deberá buscarse en el <strong>flujo de producción</strong>, es decir, <em><strong>el ritmo</strong></em>, NO en la capacidad de producción, ya que operando al máximo de la capacidad y sin órdenes de pedido en pie (no de previsión), se incurre en sobreproducción con sus consecuentes efectos: excesos de inventario de producto en proceso, excesos de inventario de producto terminado, y costos de oportunidad o lucro cesante, es decir capital de trabajo, mientras no se está facturando a la misma tasa.</p>
</div>
<div id="cc-m-5934463513" class="j-module n j-text ">
<p>Otra consideración sumamente importante consiste en el hecho de que Heijunka es aplicable en entornos específicos, es decir, requiere de particularidades de proceso, producto y medios. Por ejemplo: la apuesta por conocer la demanda en tiempo real y flexibilizar la cadena para responder a sus necesidades es una apuesta compleja. Sin embargo, al igual que la mayoría de las prácticas logísticas de vanguardia, gran número de casos de éxito se fundamentan en la aplicación de un sistema de flujo basado en el jalonamieto; pero esto requiere de <strong>disponibilidad de medios ágiles de información y logística</strong>.</p>
<p>Respecto a las particularidades del producto, Heijunka es aplicable a procesos con referencias variadas, es decir, que exista flexibilidad de unidades.</p>
<p>En cuanto al proceso, requiere de un cumplimiento estricto de los principios de estandarización y balance de la producción.</p>

		<div class="clearfix"></div>
		<hr style="margin-top:20px; margin-bottom:20px;" class="divider divider-solid">
	
<h2 id="cc-m-header-5934486313" class="">Implementación de Heijunka</h2>
<p>Para implementar <strong>Heijunka</strong> es preciso utilizar una serie de herramientas que integradas permiten obtener un sistema de producción de flujo constante y nivelado a partir de la demanda real.</p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Utilización de células de trabajo</li>
<li>Flujo continuo pieza por pieza</li>
<li>Producción ajustada al <em>takt time</em> (tiempo de ritmo)</li>
<li>Nivelación de la cantidad de producción.</li>
<li>Nivelación de la producción por Sku (referencia).</li>
</ul>

		</div>
	
<div id="cc-m-5934488213" class="j-module n j-header ">
<h3 id="cc-m-header-5934488213" class=""><em>Utilización de células de trabajo</em></h3>
</div>
<div id="cc-m-5934488013" class="j-module n j-text ">
<div id="cc-m-5723547213" class="j-module n j-textWithImage">
<div id="cc-m-textwithimage-5723547213" class="cc-m-textwithimage-inline-rte" data-name="text" data-action="text">
<p>Uno de los primeros pasos en la puesta en marcha de un sistema Lean es la creación de flujo en la planta, es decir, un enfoque de manufactura esbelta, esta consiste en que las máquinas e instalaciones deben disponerse en función al flujo de producto, lo cual mejorará el tiempo <em>takt</em>, independiente de que exista más de una secuencia de producción, tal como observaremos a continuación.</p>
<figure id="attachment_2993" aria-describedby="caption-attachment-2993" style="width: 650px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="wp-image-2993 size-full" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/10/Sin-título-63.png" alt="Fuente: Ingenieriaindustrialonline.com - Ing. Bryan Salazar López" width="650" height="241" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/10/Sin-título-63.png 650w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/10/Sin-título-63-300x111.png 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /><figcaption id="caption-attachment-2993" class="wp-caption-text">Fuente: Ingenieriaindustrialonline.com &#8211; Ing. Bryan Salazar López</figcaption></figure>
<p>El diseño que mejor cumple los requerimientos básicos de la gestión JIT, es la denominada “célula de trabajo», que responde al concepto de flujo de actividades muy cercanas y que adopta la forma física de “U”. El flujo continuo transforma varios procesos que trabajan de forma independiente en una celda de trabajo conjunta y flexible, donde todos los procesos van ligados uno después del otro. La distribución en forma de U da más flexibilidad a la línea y exige una mayor polivalencia del operario.</p>
<p>Es muy importante considerar que la implementación de las celdas de trabajo busca pasar de fabricar grandes lotes, a lotes mucho más pequeños, y en consecuencia, se generan más momentos de cambio de referencia, de manera que se hace imperativo la aplicación de <a title="SMED: Cambios rápidos" href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/que-es-smed-en-produccion/"><strong>SMED</strong></a>, con el propósito de reducir tiempos de alistamiento.</p>
<figure id="attachment_2994" aria-describedby="caption-attachment-2994" style="width: 650px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-2994" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/10/Sin-título-64.png" alt="" width="650" height="259" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/10/Sin-título-64.png 650w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/10/Sin-título-64-300x120.png 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /><figcaption id="caption-attachment-2994" class="wp-caption-text">Fuente: Producción y Logística (Guía de gestión de la innovación).</figcaption></figure>
<div id="cc-m-5934562613" class="j-module n j-header ">
<h3></h3>
<h3 id="cc-m-header-5934562613" class=""><em>Flujo continuo pieza por pieza</em></h3>
</div>
<div id="cc-m-5934563913" class="j-module n j-text ">
<p>La estrategia de producción basada en un sistema de flujo pull, pieza por peiza, consiste en optimizar los inventarios y el flujo del producto de acuerdo al comportamiento real de la demanda. Flujo continuo pieza por pieza significa básicamente que una operación <em><strong>“aguas arriba”</strong></em> nunca hace más de lo que requiere una operación <em><strong>“aguas abajo”</strong></em>, de manera que nunca se produce más de lo que solicita un cliente.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2995" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/10/Sin-título-65.png" alt="" width="561" height="321" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/10/Sin-título-65.png 561w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/10/Sin-título-65-300x172.png 300w" sizes="(max-width: 561px) 100vw, 561px" /></p>
<p>Lo anterior es más complejo de lo que se puede llegar a imaginar, ya que supone una configuración de toda la cadena logística, y esto puede trascender el alcance de la organización, requiriendo de la implementación de estrategias colaborativas con proveedores y eslabones de la red de valor, sobre todo en lo relacionado al flujo de información.</p>
<p>Respecto a los procesos internos, y su relación al tratamiento de la información que afecta el ritmo de producción, la implementación de <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/kanban-control-de-materiales-y-produccion/"><em><strong>Kanban</strong></em></a> es imperativa, ya que es una herramienta complementaria, sin la cual, no puede implementarse <strong>Heijunka</strong>.</p>
<p>Con relación al flujo de materiales, los principios de la manufactura celular, el uso de celdas de trabajo y su integración con Kanban, contribuirán a la optimización del mismo.</p>
<h3 id="cc-m-header-5934578113" class=""><i>Producción</i><em> ajustada al Takt time</em></h3>
<p>El <em><strong>tiempo takt</strong></em> es un indicador de la frecuencia de compra del cliente medida en segundos. Para <em><strong>Heijunka</strong></em>, se trata de un tiempo objetivo al cual el sistema de producción debe adaptarse para satisfacer las expectativas del cliente, y por ende, marcar el ritmo de producción. Se calcula de la siguiente manera:</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Tiempo takt</strong></em> = Tiempo disponible / Demanda</p>
<div id="cc-m-5934581613" class="j-module n j-text ">
<div id="cc-m-5742923013" class="j-module n j-text">
<p><em>Por ejemplo:</em></p>
<p>Jornada laboral: 8 horas por turno</p>
<p>Tiempo de almuerzo: 0,5 horas por turno</p>
<p>Número de turnos: 1 turno diario</p>
<p>Días hábiles por mes: 22 días al mes</p>
<p>Demanda mensual: 7.510 piezas al mes</p>
<p>Tiempo disponible = (8 horas/turno) &#8211; (0,5 horas/turno) = 7,5 horas/turno</p>
<p>Tiempo disponible = (7,5 horas/turno) * (60 min/hora) = 450 min/turno</p>
<p>Tiempo disponible = (450 min/turno) * (1 turno/día) * (60 seg/min) = 27.000 seg/día</p>
<p>Demanda diaria = (7.510 piezas/mes) / (22 días/mes) = 341 piezas/día</p>
<p>Tiempo Takt = (27.000 seg/día) / (341 piezas/día) = 79 seg/pieza</p>
<p>Es decir, que un cliente compra una pieza cada 79 segundos, de tal manera que el tiempo estándar por pieza debe ser igual o inferior a 79 segundos.</p>
</div>
</div>
<div id="cc-m-5934586013" class="j-module n j-text ">
<p>Vale la pena considerar que no todos los clientes piden un solo artículo cada vez, de hecho, a escala industrial, esta situación es atípica; por el contrario, solicitan una cantidad más o menos estandarizada para ser entregada en una unidad logística que agrupa unidades de producción (contenedores o pallets). Cuando esto pasa, debe reconvertirse el takt time en una unidad llamada <em><strong>pitch.</strong></em> <em><strong>Pitch</strong></em> representa el tiempo de producción y empaque de una unidad de producción en su correspondiente unidad logística ((takt * piezas por empaque) / 60 s).</p>
<p>Producir al ritmo del <em><strong>takt time</strong></em> suena sencillo, pero requiere de un esfuerzo considerable para dar rápida respuesta ante las variaciones, eliminar causas de ineficiencias y eliminar tiempos de cambio en procesos logísticos aguas abajo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="cc-m-5934587013" class="j-module n j-header ">
<h3 id="cc-m-header-5934587013" class=""><em>Nivelación de la cantidad de producción</em></h3>
</div>
<div id="cc-m-5934604513" class="j-module n j-text ">
<p>El objetivo de nivelar la cantidad de producción consiste en minimizar la diferencia entre la producción de un periodo y la del periodo siguiente. Lo ideal es producir una misma cantidad de productos en cada periodo (por lo general, cada día). Aunque la demanda puede cambiar considerablemente dependiendo de factores de variación estacional, por ejemplo, la nivelación de la cantidad de producción permite que el volumen de producción diaria permanezca constante. Es decir, en este paso desagregamos el plan mensual en una cantidad constante de producción diaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div id="cc-m-5934618013" class="j-module n j-header ">
<h3 id="cc-m-header-5934618013" class=""><em>Nivelación de la producción por SKU</em></h3>
<p>Una vez nivelamos la cantidad total de producción, podemos nivelar la producción de cada referencia, para ello es necesario haber aplicado correctamente los principios de manufactura celular, SMED y Kanban; de manera que la nivelación de la producción por SKU o referencias es un paso lógico que permite establecer la secuencia de producción según vayan llegando las tarjetas Kanban a la matriz de nivelación <em><strong>Heijunka</strong></em>. Este paso asegurará definitivamente que se produzca según el orden de los requerimientos del cliente.</p>
<figure id="attachment_2996" aria-describedby="caption-attachment-2996" style="width: 541px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-2996" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/10/Sin-título-66.png" alt="" width="541" height="449" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/10/Sin-título-66.png 541w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/10/Sin-título-66-300x249.png 300w" sizes="(max-width: 541px) 100vw, 541px" /><figcaption id="caption-attachment-2996" class="wp-caption-text">Gráfico extraído de: Libro Lean Manufacturing &#8211; Fuente: Marchwinski et al., 2003.</figcaption></figure>

		<div class="clearfix"></div>
		<hr style="margin-top:20px; margin-bottom:20px;" class="divider divider-solid">
	
<h2>Ventajas de implementar Heijunka</h2>
<p>Implementar correctamente <strong>Heijunka</strong> es una labor que si bien es ardua, puede brindar muchas utilidades, por ejemplo:</p>

		<div class="thumbup tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Minimiza la sobreproducción.</li>
<li>Implementa completamente el sistema pull.</li>
<li>Minimiza los inventarios de producto en proceso y terminado.</li>
<li>Minimiza los costos de oportunidad.</li>
<li>Sincroniza el uso de capital de trabajo y la tasa de facturación.</li>
</ul>

		</div>
	

		<div class="clearfix"></div>
		<hr style="margin-top:20px; margin-bottom:20px;" class="divider divider-solid">
	
<p>Tal como se ha precitado, la utilización de <strong>Heijunka</strong> esta supeditada a la implementación de otras técnicas complementarias, como por ejemplo Kanban, sistema que debe estar robusto y maduro.</p>
<p>La implementación de <strong>Heijunka</strong> puede durar entre 4 y 6 meses y forma parte de un ciclo de mejoramiento continuo.</p>
</div>
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		<title>Balanceo de línea</title>
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					<comments>https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/balanceo-de-linea/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bryan Salazar López]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 16:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Balance de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Balanceo de línea]]></category>
		<category><![CDATA[Equilibrio de líneas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de producción]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El balance o balanceo de línea es una de las herramientas más utilizadas para la gestión del flujo de un sistema de producción, dado que parte de la base teórica de la fabricación equilibrada; de la cual depende el mejoramiento de ciertas variables que afectan la productividad de un proceso, variables tales como lo son los &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong><em>balance</em> o <em>balanceo de línea</em></strong> es una de las herramientas más utilizadas para la gestión del flujo de un sistema de producción, dado que parte de la base teórica de la fabricación equilibrada; de la cual depende el mejoramiento de ciertas variables que afectan la productividad de un proceso, variables tales como lo son los <em>inventarios de producto en proceso</em>, los <em>tiempos de fabricación</em> y las <em>entregas parciales de producción</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo fundamental de un balanceo de línea corresponde a igualar los <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/que-es-el-estudio-de-tiempos/"><em><strong>tiempos de trabajo</strong></em></a> en todas las estaciones del proceso. Establecer una línea de producción balanceada requiere de una juiciosa consecución de datos, aplicación teórica, movimiento de recursos e incluso inversiones económicas. Por ende, vale la pena considerar una serie de condiciones que limitan el alcance de un balanceo de línea, dado que no todo proceso justifica la aplicación de un estudio del equilibrio de los tiempos entre estaciones. Tales condiciones son:</p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Cantidad:</strong></em> El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente para cubrir la preparación de una línea. Es decir, que debe considerarse el costo de preparación de la línea y el ahorro que ella tendría aplicado al volumen proyectado de la producción (teniendo en cuenta la duración que tendrá el proceso).</li>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>Continuidad:</strong></em> Deben tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y subensambles. Así como coordinar la estrategia de mantenimiento que minimice las fallas en los equipos involucrados en el proceso.</li>
<li><em><strong>Variabilidad: </strong></em>Tal como se utiliza esta herramienta, parte desde la base de unos tiempos determinísticos. La variabilidad es un fenómeno inherente a los procesos, de manera tal que es muy probable que en la práctica los resultados reales no se ajusten a los teóricos. Para más información, revisa: <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/efecto-de-la-variabilidad-en-el-balance-de-lineas-a-traves-de-simulacion"><strong>Efectos de la variabilidad en el Balance de líneas mediante Simulación</strong></a>.</li>
</ul>

		</div>
	
<h2>Línea de fabricación y línea de ensamble</h2>
<p>Dentro de las líneas de producción susceptibles de un balanceo se encuentran las líneas de fabricación y las líneas de ensamble. La línea de fabricación se encuentra desarrollada para la construcción de componentes, mientras la línea de ensamble se encuentra desarrollada para juntar componentes y obtener una unidad mayor.</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-210.webp" alt="Balance de líneas" width="500" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-26664" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-210.webp 500w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-210-300x300.webp 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-210-150x150.webp 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>De acuerdo a la teoría, las líneas de fabricación deben ser balanceadas de tal manera que la frecuencia de salida de una máquina debe ser equivalente a la frecuencia de alimentación de la máquina que realiza la operación siguiente. De igual forma debe de realizarse el balanceo sobre el trabajo realizado por un operario en una línea de ensamble.</p>
<p>En la práctica es mucho más sencillo balancear una línea de ensamble compuesta por operarios, dado que los cambios suelen aplicarse con tan solo realizar movimientos en las tareas realizadas por un operario a otro. Para ello también hace falta que dentro de la organización se ejecute un programa de diversificación de habilidades, para que en un momento dado un operario pueda desempeñar cualquier función dentro del proceso.</p>
<blockquote class="alignleft quote-simple "><p>Una hora perdida en el cuello de botella, es una hora perdida en todo el sistema. <cite>Eliyahu Goldratt</cite></p></blockquote>
<p>Por otro lado, el ritmo de las líneas de fabricación suele ser determinado por los tiempos de la máquina, y se requiere de desarrollo ingenieril o cambios mecánicos para facilitar un balanceo.</p>

		<div class="box warning  ">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span>De acuerdo a la teoría de restricciones, y a los planteamientos del Dr. Goldratt, a través de diversos experimentos logró demostrar que balancear las capacidades en una línea reduce la productividad del sistema, incrementando el costo de producción. Lo invitamos a leer <a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/consultoria/refutacion-al-balanceo-de-lineas/"><strong>Refutación al balance de líneas</strong></a> 
			</div>
		</div>
	
<h2>Método de balance de línea</h2>
<p>En el método que aplicaremos es importante tener en cuenta las siguientes variables y su formulación:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-211.webp" alt="Balanceo de líneas" width="608" height="503" class="aligncenter wp-image-26665 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-211.webp 608w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-211-300x248.webp 300w" sizes="(max-width: 608px) 100vw, 608px" /></p>
<p>El método consiste en alcanzar el mayor % de Balance de acuerdo a la necesidad de producción, mediante la aplicación de diversas <em><strong>iteraciones</strong></em>. El tabulado inicial debe ser como el siguiente:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-212.webp" alt="" width="267" height="463" class="aligncenter size-full wp-image-26666" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-212.webp 267w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-212-173x300.webp 173w" sizes="(max-width: 267px) 100vw, 267px" /></p>
<p>En este tabulado se debe consignar la información inicial del proceso, en cuanto a descripción de las operaciones, su tiempo de ejecución y la cantidad de operarios que las realizan.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ejemplo, asumamos que en un proceso cualquiera se requiere de cuatro operaciones; una de corte (2 minutos por operario), una de pegado (1 minuto por operario), una de secado (3 minutos por operario), y una de empaque (0.5 minutos por operario). El proceso inicialmente se lleva a cabo con 4 operarios, cada operario realiza una operación diferente. La jornada laboral es de 8 horas por turno, y el salario diario corresponde a $20.000.</p>
<p><em>Nuestro tabulado inicial sería el siguiente:</em></p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-213.webp" alt="" width="267" height="463" class="aligncenter wp-image-26667 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-213.webp 267w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-213-173x300.webp 173w" sizes="(max-width: 267px) 100vw, 267px" /></p>
<p>El anterior tabulado corresponde a nuestra primera iteración, en ella podemos apreciar que el ciclo de control equivale a la operación de secado (3 minutos), este ciclo de control corresponde a la operación cuyo tiempo debemos reducir, y el plan de acción corresponde a aumentar su número de operarios en una unidad, es decir un nuevo operario, ahora aplicaremos este cambio sustancial a nuestra nueva iteración:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-214.webp" alt="" width="267" height="463" class="aligncenter wp-image-26668 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-214.webp 267w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-214-173x300.webp 173w" sizes="(max-width: 267px) 100vw, 267px" /></p>
<p>En esta segunda iteración podemos observar, como nuestro tiempo de secado disminuye a la mitad, motivado por un aumento en el número de operarios que realiza esta operación. Si decidiéramos optar por esta configuración de trabajo tendríamos un Balance del 65% del proceso. Ahora nuestro ciclo de control varía, dado que el proceso que presenta el mayor tiempo de ejecución es el de corte (2 minutos), nuestro plan de acción será aumentar su fuerza laboral con un operario sobre la operación, de esta manera nuestro tabulado sería (iteración 3):</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-216.webp" alt="Balance de línea" width="267" height="463" class="aligncenter wp-image-26669 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-216.webp 267w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-216-173x300.webp 173w" sizes="(max-width: 267px) 100vw, 267px" /></p>
<p>En esta iteración podemos apreciar los mismos cambios que apreciamos en el tabulado 2. Nuestro balanceo equivale al 72.22%, y cuando detenerse en las iteraciones depende de nuestra necesidad vital, la cual puede ser:</p>

		<div class="checklist tie-list-shortcode">
<ul>
<li>Unidades por turno, dependiendo si tenemos una demanda establecida en un plazo determinado.</li>
<li>Costo por unidad, dependiendo si el volumen es lo suficientemente grande en un tiempo considerable.</li>
</ul>

		</div>
	
<p>De esta manera tendríamos un juicio mucho más amplio para determinar que configuración de línea optimizaría nuestro proceso.</p>
<p>Las iteraciones siguientes podrán apreciarse en el siguiente gráfico:</p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-217.webp" alt="Balanceo de líneas" width="1279" height="448" class="aligncenter size-full wp-image-26670" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-217.webp 1279w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-217-300x105.webp 300w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-217-1024x359.webp 1024w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-217-768x269.webp 768w" sizes="(max-width: 1279px) 100vw, 1279px" /></p>
<p>En él podremos observar como la octava iteración presenta el mayor porcentaje de balance y por ende el menor costo por unidad. En el siguiente gráfico observaremos el comportamiento de los <a title="Costos de Producción" href="https://ingenieriaindustrialonline.com/produccion/costos-de-produccion/"><em><strong>costos</strong></em></a> a medida que aumente el número de operarios&#8230; <em>«No siempre el mayor número de operarios representa el menor costo unitario».</em></p>
<p><img decoding="async" src="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-218.webp" alt="Balance de línea" width="650" height="325" class="aligncenter wp-image-26671 size-full" srcset="https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-218.webp 650w, https://ingenieriaindustrialonline.com/wp-content/uploads/2019/06/Sin-titulo-218-300x150.webp 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>

		<div class="box download  aligncenter">
			<div class="box-inner-block">
				<span class="fa tie-shortcode-boxicon"></span><a href="https://ingenieriaindustrialonline.com/aplicativo-de-balance-de-lineas"><strong>Aplicativo de Balance de Líneas</strong></a>
			</div>
		</div>
	
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